您的位置:网站首页 > 技术应用 > 正文

外渗透磨粉机变革为新品类磨粉机后的作用标定比对简析

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2014-1-17 16:19:33 人气: 标签:

  磨机为异步电机传动形式,即:异步电动机―减速器―小齿轮―大齿轮(筒体)。其原磨机传动部分全部为从国外引进,经过几年运行后,传动部分的易损件(小齿轮等)以及润滑油等几经更换,其传动效率可能大大降低。

  磨机筒体部衬板改为橡胶衬板,衬板平均厚度大大降低,使用的橡胶衬板厚度为50mm,提升条厚度为135mm;而原设计衬板平均厚度应在80mm(波谷/波峰分别为64/79mm)左右。在传动部分不变的情况下,衬板改为橡胶衬板后,其转速率提高,由74%提高至76%,更为不利的是,其提升条高度大大增加,造成钢球及物料的提升高度增加,进而造成功率的浪费。

  引进时磨机设计产量为74t/h,铝合金梯子钢球充填率约为35%,钢球总重为94t,钢球级配为3″(φ76.2mm)约33t,2″(φ50.8mm)约33t,3/2″(φ38mm)约28t;在衬板改为橡胶衬板后,将钢球充填率提高至45%(约120t),钢球级配调整为φ100mm、φ75mm、φ60mm的做法是错误的。

  破磨在按照邦德功指数在12.7kWh/t(需根据现场实际情况调整),采用湿式格子型球磨机开路磨矿的情况下,给料粒度20mm,出料粒度在200目占65%情况下,经详细计算,认为:(1)对于整体磨机来说,功率1120kW偏小,整机功率应该在1400kW;(2)但对于磨机保证给料粒度20mm、出料粒度在200目占65%、产量74t情况下,磨机所采用功率1120kW是合适的,在按照12.7kWh/橡胶注射成型机t邦德功指数计算后,当在采用最大钢球φ80mm时,新衬板产量在74~76t/h,对应提取功率(轴功率)分别在980kW.

  基于上述意见,确定改造方案如下:(1)将φ3.7×6.1m溢流型球磨机在总体配置不变的情况下,改制为格子型球磨机,改制后的磨机有效长度约为5.9mm;(2)改造后原筒体和进料端衬板仍为橡胶衬板且保持不变,但与海南SKG公司商量后,确定衬板提升条厚度降低为105mm,降低约30mm;改造后磨机的有效容积约为58m3;(3)格子板、槽板采用铸钢件(其中压条、格子板为高锰钢,槽板为铸钢35),采用强制性排料方式,预计可提高产量5%左右;同时槽板采用带隔边形状,产量可提高3%左右;(4)改造后的钢球充填级配应调整为φ80mm、φ60mm、φ40mm,其总充填率应控制在30%~32%左右,即约80~85t,其级配应为3∶4∶3,即分别为约24t、32t、24t左右。

  改造前后的技术指标对比2004年12月改造结束并投入生产运行,效果良好。其主要运行参数为:入料粒度0~20mm,电机功率1120kW,筒体转速17r/min,改造前后的技术指标对比见。改造运行后,磨机整体运行平稳,不再发生因磨机超负荷跳磨现象。与技术改造前相比,接近原磨机设计产量,产品料浆细度、含固量也有了较大提高,基本达到技术改造预期目的。

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: