平衡自、球磨机的负荷能力经过多次实地观察与考察,有时自磨机发生“涨肚”时,而球磨机处于半饱和状态,这就说明了球磨机没有充分发挥效率。针对这种状况,通过论证,在兼顾自磨机和球磨机二者负荷平衡,并且在不影响后续工序的正常处理能力的情况下,适当加大自磨机自返装置的筛孔间距,由原来的6mm变为8mm,并且使筛孔间距基本一致,可以预先排出一部分粒径稍大的颗粒,从而增加自磨机排矿速度。经过实践检验,虽然自磨机排矿粒度200目含量有所降低,可是球磨机排矿粒度-200目含量大为提高,也就是说能够较大限度的发挥球磨机的磨矿效率,总起说来,磨机台时产量、自球磨综合磨矿效率都在提高。
解决制约生产中的瓶颈环节选厂原设计自磨机的台时处理量为86t/h,经过各项技术改造和管理创新后,现在自磨机的台时处理量有时能高达125t/h,这样矿浆经过选别、输送到达下一工序后,会影响后续工序的正常生产。
(1)造成脱水槽的跑矿现象其一:我们考虑到过滤总分矿箱与6台脱水槽实际距离的不同,从而分到每台脱水槽的矿浆量也不相同,为此特意制作了“十字形”分矿器。在总分矿箱处将“十字形”分矿器堵在易下矿的矿浆管入口处,这样能够均衡分矿能力,尽可能避免由于分矿不均造成有的脱水槽跑矿,有的脱水槽处理能力没有充分发挥;其二:我们将脱水槽溢流堰加高50 ̄60mm后,相应的脱水槽有效容积加大0.35 ̄0.42m,可以增加脱水槽这道工序的处理能力。通过以上两条措施,按照正确的设备技术操作规程来操作,基本上杜绝了跑矿现象的发生。
(2)过滤精矿水分较大随着自磨机台时处理量加大,与之相对应的、在单位时间内进入过滤机的矿浆量也在增加,我们通过随时调整过滤机转速,发挥过滤机的最佳脱水效果,严格控制精矿水分。
(3)过滤机滤布被堵处理含泥量较大的原矿时,首先在磁选这道工序上开大磁选机的底水(给矿吹散水),尽可能的抛出矿泥颗粒;再将脱水槽底水尽可能的开大,溢流出大量的矿泥后,还有部分矿泥进入到下道工序过滤机,滤布透气性降低,部分滤布经常被矿泥赌死,无法正常发挥过滤机应有的脱水效果,造成最终精矿水分偏高。