结合生产实践,采用光辊彻底改造心磨、渣磨和尾磨系统的研磨性能,达到提高优质面粉的比率,并将粉路调整为5B7M2S2T4P,使òB不再分粗细,改变了过去òBf料少、òBc料多的研磨不合理状况。同时增加2S,2T,3P,4P尽可能为心磨系统提供更多的优质麦心。
由于该车间的MY8型磨粉机磨辊技术特性仍采用齿辊,虽在历次的改造中采取了相应的制品提纯等措施,但终究摆脱不了齿辊所带来的麸皮破碎过多对面粉质量的影响。前路皮磨采用MDDK磨粉机。B采用3.8牙/cm、角度30b/65b、斜度4%,减少麸皮过度破碎,增加麦心,为心磨、渣磨提供更多的优质货料。其次是FQFD49@2@2清粉机处理物料实际流量达不到工艺要求,且其来料粒度差异大,加之吸风系统效率不高等,致使清粉机的清粉效率严重低下,甚至一度出现瘫痪的状况。根据这种情况,前路心磨亦采用新磨粉机,并采用光辊,确保前路心磨系统的研磨效率,达到出好粉、多出粉,减轻心磨系统的研磨压力,有利于提高单位产量。再次是操作不规范,无统一的操作规程,凭经验操作粉路,随机性较大,使粉路经常失去平衡,堵塞现象时有发生,影响了产品的质量和经济指标。我们便制定了5工艺纪律6和5生产操作规程6,确保新工艺按新要求进行操作,使生产达到了稳定、优质、低耗、高效的目标。
在设备上更换了8台MDDK250@1000型气压磨粉机、3台MQRF-46/200型清粉机和4台MKLA-45/110打麸机。在心磨系统的光辊改造上,由于资金紧张,对后路心磨的磨粉机进行/土法光辊0改造(利用旧磨粉机改制而成),使渣磨和心磨系统全部采用光辊。同时相应调整皮磨系统的磨齿技术参数,使磨粉机、高方平筛、清粉机等主要设备的分配达到最佳组合。改造后磨辊总接触长度为2880mm,较改造前增加320mm,每100kg小麦占用磨辊长度为11.52mm.高方平筛减少了2台,改造后的平筛总筛理面积较改造前增加1.2m2,使每米磨辊的筛理面积达到了10.13m2。设计产量较技改前提高40%,总的动力配备增加27kW,增加了1.2%.
采用2台TYl8.4系列的高效风机和2台TBLM-108型脉冲除尘器,对粉间除尘风网和气力输送风网均进行了改造。分别采用75kW和55kW的电机,将3组提升风网调整为2组,便于生产管理,并将现行的诱导式接料器调整为水平接料。更换清粉机除尘风网的脉冲除尘器和中压风机,提高清粉机的清粉能力。并增加一组粉间除尘风网,提高制粉设备的运行效率,改善粉间卫生状况。