目前雷蒙磨4R、SR都采用普通鄂式破碎机破碎大块原料,一般从Zomm破碎到25一40mm就人磨了,由于原料较粗、块大,辊子碾料时弹跳造成振动噪音较大,生产效率较低,喂料采用电磁振动给料机,一般凭经验控制,为了避免压腔堵料,通常采用“吃半饱”的状态,影响出粉效率。
雷蒙主机中的辊子与磨圈之间通过铲刀喂料,不断的碾压原料是磨机粉碎的主要环节,挂在梅花架上的悬辊装置在主轴旋转时产生的离心力的作用下,压向磨圈,在磨擦力作用下,使辊子作自转运动。
这种压向磨圈的辊子的自转运动,形成对原料的碾压过程就是造成粉碎的主要机理。但是这种压力的明显不足是造成生产效率低下、振动噪音较大的主要原因之一,所以,目前很多厂家千方百计在增加这种正压力,如采用压力弹簧和液压油缸施力的办法,但这样就带来设备的复杂和价格的提高,传统雷蒙磨的悬辊自由摆式结构在运动时,可以自由躲开一些硬的,一次性难以粉碎的大块料,虽然降低了一些生产效率,但却保护了磨辊装置不易破坏,因此简单可行的办法是增加其离心力,Fr的m02,大家知道,离心力取决于磨辊装置的等效质量m和旋转角速度。
粉体分级是传统雷蒙磨的一个“瓶颈”环节,它通常采用一个类似风扇的分析器。其叶片少、窄,转速低而且内外线速度不均匀,漏灰环节多,造成分级率较差,外泄大颗粒较多。
传统雷蒙磨的鼓风机是为生产105目以下粉体设计的,通常是风量大,风压小,这也影响分级的效果。传统雷蒙磨的收粉系统是采用旋风收尘器实现的,这种单筒式大旋风收尘器是为一325目以下粉体设计的,用于微细粉收粉效率很低,有的虽增加小旋风,二次收粉,但跑空的细粉量仍然较多,而且整条生产线处在正压下运行,粉尘外溢,环境污染,工作条件差,粉体损失严重。
改进措施我们首先确定设计目标,将新型CXRM一SR的生产细粉范围定在3251250目,其产量325目的要求不低于老产品,但大颗粒要明显减少,而1250目的超细粉产量要达到QLM一630的水平,即l(X城h左右,全线装机容量《Zokw,我们采取了以下措施(l)减少入磨粒径(喂精料),选用细鄂破碎机,使入磨粒径在巧mm以下。
采用自动反馈控制系统,检测和控制进入分级机的粉尘浓度,利用分级机电机的负荷电流变化来控制电磁振动给料机的给料量,可根据不同工况设置控制范围,从而实施最佳工艺匹配,在不堵料压腔并确保分级精度的前提下,最大限度地提高生产效率。
改进主传动的参数和结构,根据我们的长期试验和检测,超细SR雷蒙磨在加工40目以上的细粉时,其主机和鼓风机的负荷电机随着细度的增加,产量的减少而不断减少。电负荷率二实际电流/额定电流‘100%这就证明用SR雷蒙磨加工微细粉(》50目),其主机功率有很大的富裕,可以适当提高磨辊装置的重量和主轴的转速,尤其是后者,因为离自力与成正比,因此主轴角速度。提高10%,离心力(正压力)将提高21%,辊子的自转线速度也提高10%.另外,通过适量增大辊子直径及其下端增加配重的办法,来提高磨粉压力,当然磨圈的几何形状尺寸也要作相应改变。