备件质量问题由于以上原因,近两年来,在我们常用备件上发生了许多质量问题。比如:φ2100圆锥破碎机的动锥衬板、固定衬板,φ3.2×3.1球磨机的筒体、进料及排料衬板等锰钢件就多次因质量问题导致使用寿命大大降低。φ2100破碎机的动锥衬板,一套价值2.4万元。原可使用6个月,因质量不合格,曾出现仅2个月就破碎了,而不能再用。更有甚者,一件衬板仅用1个月有余,破碎机面上就出现了如蜂窝煤样的坑坑洼洼而报废。球磨机的筒体衬板每套近20t,价值11万元。原应使用4000h左右,而因质量问题,使用3-5个月,纯作业时间仅3000h,即磨损到期,被迫停车更换。使我们的生产不能正常有序地进行,设备维修量增多,生产成本加大。现象分析,备件质量对生产成本的影响备件达不到的使用周期和寿命,提前更换,使我们的备件使用费用增高,成本上升。φ2100圆锥破碎机破碎壁,由于破碎壁质量上存在问题,使用率降低。使吨矿消耗值,由0.053元增到0.16元,寿命减少3倍,消耗值却增大了3倍。每年由原来使用2件破碎壁就可,增到使用6件这样的破碎壁。全年的费用由2×2.4万元=4.8万元,增到6×2.4万元=14.4万元。
球磨机衬板以4#球磨机筒体衬板和进料衬板为例,每年如果我们不慎订用了这种不合格的衬板,一次就要给我们造成三十几万元的损失。这相当于我矿选矿厂2个月正常备件消耗费用的总和。解决方法,采用新材料,代替老材料我矿选矿厂40m2过滤机原用滤板为金属材料,它加工繁琐,重量大,耐磨性能差,使用中透气性能差,易损坏滤布,使用寿命为1年。从1995年下半年,我们开始使用尼龙滤板代替金属滤板,它重量轻,透气性好,耐磨性强,使用寿命长。从以上数据比较可以看出,我矿选矿厂现有2台过滤机。按金属滤板1年更换1套滤板,尼龙板按5年更换一套计算。技术革新与改造相结合我矿选矿厂是投产于20世纪60年代初的老厂,设备老化,生产工艺和设备配置不尽合理。近几年我们在技术革新和改造上很下功夫。1990年开始,淘汰了全部老式6A、7A浮选机,用新型产品KYF、XCF型浮选机代替。铜选设备的数量由原来的92台减为30台,装机容量由原来1831.2kW减少到1302kW,吨矿电耗下降了1.1度。
依靠科技对老设备进行更新和改造充分地利用科学技术,加大对主线老旧设备的更新与改造是保证整体设备技术状况,提高综合效益的关键。一方面针对2台φ1200圆锥破碎机效率低,能耗大,检修强度高,且产品粒度粗,影响球磨处理量的实际情况,向矿业公司提出技改方案,经调研被采纳,投资92万元,用1台GP100高效破碎机取代2台圆锥破碎机,用1台SZ1500×1300振动筛取代SZ900×1800振动筛,使细碎产品粒度由0-16mm降为0-12mm,提高了球磨处理量,由原来23t/台时上升到25t/台时,球耗由0.95kg/t降为0.8kg/t以下,年节电50多万度,年终创效60多万元。另一方面,技术改造工作也取得了很大收效。针对3台球磨机的JR137-8驱动电机起动装置技术落后,故障率高,进行技术改造,安装WER无刷自控软起动器,去掉了滑环、碳刷、刷盒、短路环及整个二次回路,彻底根除使用滑环、碳刷时造成的多种危害,操作方便,减少了维修费用,降低了能耗。与频敏变阻器起动装置相比,同等起动电流的情况下,起动转矩能提高1.5倍。