钢丝筛网不但价格便宜,节约了大量成本,而且提高了筛分效率,使破碎生产流程保持畅通。破碎工段带式输送机由于处理量的增加,负荷增大,接连发生主动、被动滚筒断轴、碎滚筒事故,严重影响了选矿厂正常生产。于是我们组织对带式输送机进行改造,在保证强度前提下节约资金5万元。采取综合措施,提高磨机生产率在选矿厂生产费用中,磨机的费用占总生产费用的40%以上,并且磨机处理量决定着全厂的生产能力、技术指标,因此充分发挥磨机的作用,提高球磨机的生产率,是选矿厂挖掘生产潜力、降低消耗、增加企业经济效益的关键所在。破碎“瓶颈”的消除,解决了球磨机的供料问题,使球磨机不能空转待料。降低入磨粒度国内外的生产实践和理论研究都已证明:降低入磨粒度是提高球磨机生产率的主要措施之一。(降低入磨粒度会增加破碎机负荷,增加破碎费用,但可以提高磨机生产率,降低磨矿费用,因而总体算来是经济的)在确保均衡生产的前提下,我们将入磨粒度由0~22mm降至0~14mm。适时调节台时产量长期的实践证明,通过全方位的润滑、维护、计划检修与技术改造,使带式输送机由原来的台时产量650t/h提高到现在的750 ̄800t/h,运转率也从原来的80%提高到现在的97%。
BS-K4m3充气式浮选机的应用选矿厂原来用的XJK-1.1普通式浮选机,浮选效率低,设备老化,耗能高,通过引进BS-K4m3充气式浮选机,配以重庆风机厂生产的5#叶式风机,(它是罗茨风机的替代产品)浮选效率和技术指标都有了较大提高,其中回收率由94%提高到96.06%,处理量由179t/d增加到420t/d,年可创经济效益110万元。根据出矿地点的变化在保证精矿品位、回收率、富矿比的前提下,在矿石易磨易选时适当提高磨机台时产量,反之则降低台时产量,既稳定了精矿品位,保证了技术指标,又提高了磨机生产率。不断对磨机进行技术改造,降低消耗,减少停机次数我们经过不断探索实践,根据矿石性质确定出球磨机的最佳转速。从生产工艺流程的各项条件、矿石的硬度、入磨粒度、磨矿细度、装填系数进行系统分析,参照同等矿石性质的选矿厂同类球磨机转速,将原球磨机的转速32.7r/min调整为最佳转速28.9r/min,配以合理的装球量,处理量由原来的169t/d提高到179t/d,1998年扩建后处理量由179t/d扩大到420t/d,衬板使用寿命由3.5个月提高到6个月,耗电量由90.5kW/h降低到82kW/h,年可节约费用33.6万元。另外我们还加强检修计划及检修质量管理,结合ISO9001质量认证工作,严格把好检修质量关,实行大中修后有严格的验收制度;再次系统中某个环节出现故障2DGN系列马尔斯泵是本溪水泵厂生产的远距离尾矿输送泵,它具有结构合理,效率高,运行费用低等优点。