改造实践。系统调试N-750型0-SEPA选粉机调试是熔剂加工系统技术改造的核心,试车基本上都是按照厂家和选粉机说明书所要求进行的,设备厂家将变频器的频率变化范围设置在3050Hz来满足该选粉机转速要求(即选粉机转子的转速只能在200-280r/min之间调节),但是在试车过程中发现选粉机选粉效果远不能达到预期的要求。在分析试车失败原因时,厂家认为N-750型O-SEPA选粉机所需的风量不能低于45O00mVh,而熔剂风机的实测风量只有3700m3/h,因此,选粉机不选粉的主要原因是选粉机风量不够、)本企业的技术人员经过仔细分析后认为,在现有风机的实际工况条件下(风量只有3700m3/h),只有更改厂家所设定的控制参数,进一步降低选粉机转子的转速,同时合理配人二次风和三次风,O-SEPA选粉机才有可能选粉。因此,对变频器的频率调整范围作了重新设置,使其在0-50Hz的范围内均可进行调节,实现了选粉机转子的转速相对应地在0-280r/min调节。安装调试正常后,进行了两次系统调试,熔剂加工系统的生产能力由原来每小时17t提高到目前23t,达到了预期目的。
第一阶段系统调试本次试车首先进行了单体空负荷试车,然后按照预先的试车方案进行了四个过程的负荷试车(选粉机电机分别在30Hz、20Hz、10Hz、5Hz的条件下运行)。此次调试取得了如下进展:从回料情况来看,随着新选粉机电机转速的增大,回料管中的细粉量增多,即选粉机的选粉效果变差,随着二次风的配人及新选粉机电机转速的逐步降低,新选粉机的选粉效率得到相应提高;在以上的控制条件下,提高球磨机下料量,球磨机出现粉磨能力不足的情况,进料管有返料现象出现,虽然本次试车中选粉机能够选粉,但是到球磨机的回料量比较大,球磨机的生产能力仅10-13曲。第二阶段系统调试通过分析认为,造成球磨机生产能力低的原因是回料量大,要减少回料量,提高球磨机的生产能力应采取以下措施:对熔剂布袋进行彻底清理,提高熔剂的风机负荷;将选粉机的二次配风阀和三次配风阀全部打开,保证足够的配风量;进一步降低选粉机转子的转速以减少转子所产生的风量和压力,相应地提高熔剂大风机的用风效率‘由于采取以上措施,必然会降低气流管的风量,气流管提上去的物料相应减少,所以要对斗提的负荷进行监测。2月17选粉机再次进行试车,此次试车同前一次试车相比,进展如下:将二次风阀和兰次风阀全部打开,同时把选粉机的转子转速控制到28r/min,随着260kw风机负荷的提高,N-750型选粉机的选粉效率和球磨机的生产能力逐步提高。
生产实践表明,原有的选粉机改为0-SEPA选粉机,并对系统参数合理调整后,取得了显著的效果:(l)实现了物料的有效分级,进入斗式提升机的石英粉(约7曲)有6曲左右的合格物料被有效分离进人成品仓,系统的生产能力由原来的15-17t/h提高到22-24t/h。(2)由于生产能力的提高,系统的作业率由72.3%降低到55%。(3)由于作业率的降低,全年可节约电费50.9万元,节约衬板、钢球等材料费用50万元,全年可节约的总费用约10.9万元。(4)检修周期由3-4个月提高到12-18个月,由此每年节省备件费和检修费用10万元。(5)因作业率的降低,大大减轻了岗位工人更换衬板和补充钢球的工作强度。