改进方法经过查找相关资料,发现采用二硫化钼固体润滑剂可以克服上述润滑方式的种种弊端。具体操作步骤如下:(1)彻底洗净球磨机大小齿轮(用钢丝刷蘸工业汽油清洗);(2)由于为右旋球磨机,故可先在大齿轮罩右侧中上部开一大小适宜的加油孔;(3)二硫化钼固体润滑剂的配制:将50%沥青、35%机油加热至100e左右,然后加入15%二硫化钼粉剂,搅匀即可;(4)球磨机运转时,把加热后尚处于流动态的润滑剂从加油孔加入。
首次加油量只要使齿轮啮合面上有一层薄油膜即可。运转1周后同样方法少量添加一次,以后根据齿轮啮合声音和齿面润滑剂的多少情况,每隔1520天添加一次。效果由于沥青粘度大,容易附着,因此在齿轮啮合面上总保有一层二硫化钼油膜。
改进润滑方式后运行一段时间,其优点有目共睹:(1)改善了球磨机润滑,效果良好,减少了零件磨损量;(2)节约了大量的齿轮油;(3)减少了操作工人的加油次数,由原每班一次减少为半个月左右一次,延长了加油周期;(4)设备卫生情况明显好转。改进前球磨机齿轮罩场地四周有泄漏的齿轮油,利用此法润滑后场地清洁卫生。
润滑方式改进后,虽然给我们带来了经济效益,延长了加油周期等优点。但仍然要注意设备运行中的检查,仍要求操作工定期巡视齿轮润滑状况,并设专人维护保养。另外,此法可推广应用到FLG-1200螺旋分级机开式传动齿轮的润滑。
2效果我们对改造前后各一个月的运行数据进行了测量、统计、比较,月可节电4315kWh,同时,由于-80m开泵时间大量缩短,工作量减轻,我们便合理利用人员,将0m水泵组与-80m水泵组合并,减少操作工3名,节约了劳动力。
小结分段截流排水法,投入小,实施简单,效果明显,在井下采掘生产中,可以根据涌水量的变化,在轮子波上灵活应用,从小处着手,节能降耗。t(收稿日期:2004-01-26)我公司选矿厂现有自定中心振动筛2台,承担着对破碎后矿石的筛分,对破碎系统的生产及主场房的生产起着很重要的作用。