实验方案固定重研磨球重量及大小球比例不变,只改变料球比、料水比来研究粒度分布变化情况。实验中分别考察了料球比为1:1.5、1:1.7、1:1.8、1:2.0四种情况。其中1:1.5以上因球磨效率太低未予研究;1:2.0以下因有效装载少、磨耗高、与实际生产研磨细度出入太大,故也没有研究。配料见1。
料球比为1:2.0时对研磨效率的影响从2数据可以看出:固定球磨时间为30min不变,加水比例由40%增加到60%时,石英粒度从D90=61.82μm急剧降到D90=26.36μm,12粉末最细。这种情况下,加水越多(60%)反而研磨效率最高。当加水比例超过60%后,因为浆料太稀,研磨效率反而明显下降。
固定球磨时间为40min不变,加水比例由40%增加到60%时,粒度从D90=47.75μm急剧降到D90=22.89μm,然后再缓慢升高到D90=32.06μm,8粉末最细。这种情况下,加水太少(40%)或太多(60%)都不能获得最佳粒度,加水比例为50%研磨效率最高。
比较8和12的粒度,可以看出8更细一些。同时,8粒度与实际釉浆的结果也比较接近。所以,料球比为1:2时,加水比例为50%、球磨时间为40min球磨效率最高。料球比为1:1.5时对研磨效率的影响从1与2的结果比较看,加水40%与加水50%的粒度很接近,1稍细一点,加水比例的变化对粒度的影响较小。此种情况下,因为料多球少,快速磨的研磨效率比较低,延长球磨时间对石英细度影响较小。
料球比为1:1.7时对研磨效率的影响比较3与4的粒度数据可以看出,两者差别不是很大,4稍微细一些,说明加水适当多一些有利于提高研磨效率。与1、2相比,3和4的粒度明显变小,这说明料球比降低可明显提高球磨效率。通常这也是大生产中常用的球磨参数,因为此时球磨机的有效装载量最高,可提高产量。
料球比为1:1.8时对研磨效率的影响比较5与6的粒度数据可以看出,加水40%明显比加水50%更细一些。比较数据可看出,5比3、4更细一些;此种情况下,加水为40%时球磨效率更高一些。
有一个现象非常反常,那就是尽管料球比从1:1.7降低到1:1.8,但6的粒度反而比3、4还粗一些。此情况反复验证了三次,结果都是如此,由此可见,对于不同的料球比,并没有固定规律可遵循。
实验结论(1)料球比为1:1.5时,球磨效率太低;比较实用的料球比至少要在1:1.7以下;(2)料球比不同时,不同的加水比例对粒度有不同影响,无固定规律;(3)料球比为1:2,加水比例为50%60%,球磨时间为40min时,此时浆料的粒度分布与大生产的釉料结果比较符合;(4)在一定范围内,石英的粒度随球磨时间延长变细。