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厂区抬升最新品类形式泥料磨粉机作业的方略研讨

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2012-11-9 9:50:51 人气: 标签:

  调整研磨体级配,确定合理的配球磨机的研磨体级配直接关系到磨机的粉磨效率,影响磨机台时产量的高低。根据我厂入磨熟料颗粒级配,结合磨机衬板型式的改变、仓位的移动,我们对研磨体级配作了相应的调整选粉室重锤翻板阀改进情况2),增大一仓平均球径,降低二仓平均球径,优化一、二仓填充率。

  改造选粉机,提高选粉效率水泥磨配套54m旋风式选粉机,其选粉效率在30%左右,循环负荷在350%左右,选粉效率低,循环负荷高,造成磨内过粉磨现象严重,粉磨效率下降,操作参数不稳定,水泥细度偏粗,系统处于不正常状态。针对上述问题,我们对选粉机结构进行了重大技术改造:(1)拆除原来36片辅助风叶,改成分级圈,替代原辅助风叶起分离作用。分级圈高速旋转,产生强大的旋流及切向剪切作用,使物料分散性好且分级强度高。(2)在分级圈上部设置盖风筒,固定在选粉机壳体上,防止气流从分级圈与选粉机壳体间通过,迫使气流从分级圈通过。(3)在分级圈外侧设置小风叶,小风叶随分级圈高速运转,形成正压,使气流从分级圈通过,防止短路。在选粉机锥体部分增设锥形内筒,提高该处风速,避免了塌料。选粉机改造后内部结构。

  改造后,系统循环负荷趋于正常,选粉效率大大提高,产品细度筛余值大大降低,水泥颗粒级配更加合理,而且系统操作稳定,便于生产控制。改进密封系统漏风是影响磨机产量的重要因素,根据生产实践,我们对选粉机密封进行了改进。选粉机原设计6个小旋风筒,1个大选粉室,下料口均采用重锤翻板阀锁风。翻板阀轴两端用轴承连接,由于轴与轴套间配合不当,翻板阀动作不灵活,处于常开状态,漏风相当严重。为此,我们对大选粉室粗粉重锤双翻板阀进行改造,在轴的两端安装滚动轴承,并把原重锤单重由29kg减至18kg,以便调节。改后重锤阀动作灵活,每分钟闪动20次左右。对6个小旋风筒下料口重锤翻板阀采取定期清洗和加油,认真调整,保证其动作灵活,强化锁风效果。

  定期清仓及补球磨机在运转过程中,研磨体会逐渐消耗,通常采用补充大钢球的做法以保证装载量。但磨机运转一定周期后,虽然定期添补钢球,也不能保持原来的级配比例,同时物料中会混入一些铁渣进入磨内。另外,由于长时间磨损,小钢球也会变得过小,并且会破裂,这些都将影响粉磨效率,因此必须定期进行清仓。我厂根据生产实际情况,规定水泥磨清仓周期为十个月,当研磨体消耗量达到总装载量的5%时,就应进行补球。

  加强技术管理和操作培训,统一三班操作(1)加强中控操作技术管理,组织操作员学习培训,提高操作水平。要求稳定操作,坚持小调整,严禁大起大落。(2)加强磨机收尘器及选粉机收尘器的日常维护管理,确保系统通风。(3)确定合理的操作参数控制范围,制定中控室操作规程,三班统一操作,生产控制逐步实现标准化、规范化。

  

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