增压风机出力随烟气量的增加而增大,因此,合理调整增压分机静叶开度,控制炉膛氧量在6%左右,尽可能减少烟气量;增压风机的出力还受到系统阻力的影响,系统阻力增加则增压风机出力增加。据运行统计资料显示系统压差每上升100Pa,增压风机耗电量将增加30KW,h/h左右。由此可见,增压风机电耗与烟气流量和系统阻力成正比例关系。运行中强调对除雾器合理冲洗,加强对烟气换热器(GGH)的吹扫,减少以上设备各部件的结垢、堵塞,降低FGD系统阻力。漳泽#5FGD试运期间,曾因GGH吹灰器的蒸汽阀门故障和高压水喷嘴堵死,GGH不能按规定正常吹灰,造成GGH换热元件堵塞,系统阻力急剧增大,最终导致增压风机失速停运。
从(表2)试验可知,FGD装置浆液循环泵运行的台数、燃煤硫份与脱硫效率关系密切,浆液循环泵启动台数越多,脱硫效率越高;燃煤硫份越低,脱硫效率越高。根据机组负荷、燃煤硫份变化,在满足SO2排放要求的情况下,可以调整浆液循环泵的运行方式,在小负荷或脱硫率较大的时候,停运一台浆液循环泵,每个两台浆液循环泵运行,以降低能耗。
FGD运行中氧化风机一直处于稳定的运行状态,没有调整方法,但是氧化风机入口滤网通畅于否、浸入吸收塔浆液中的氧化风管是否有堵塞现象,都直接影响氧化风机的出力。
石灰石的主要成分是CaCO3,同时也含有一定量的Mg-CO3、AL2O3、Fe2O3、SiO2等杂质,这些矿物杂质硬度大,可磨性差。二是购买粒径符合设计要求(一般<25mm)的石灰石,减少研磨时间。三要经常测定调整频率及选粉风机风量,确保选粉机在最佳石粉细度的状况下运行(通常要求石灰石粉通过325目筛的过筛率达到95%)。2007年9月,漳泽电厂两套FGD正常运行,因使用了露天堆放淋过雨的石料,造成球磨机出粉不畅、球磨机中间篦子孔部分堵塞。球磨机出力只能调整在10t/h左右维持运行(额定出力25t/h),造成本月制粉系统电耗突增的异常情况。五要关注球磨机的钢球加载量,钢球加载量直接影响球磨机的出力。
石膏脱水启动真空泵时,要使吸收塔浆液的浓度始终在规定的范围内,适当调整脱水皮带机运行频率,根据浆液浓度和抽浆泵电流等情况,调整好旋流子投运个数,使脱水系统保持高效率运行。从上表可以看出,影响石灰石耗量的首要因素是燃煤含硫量。在综合考虑燃煤价格、脱硫电耗、石灰石价格的基础上,选择适合的煤种。