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研磨技术革新对产量的影响

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2012-4-16 9:55:26 人气: 标签:
  

  工作开机正常后,做好工艺测定工作,最主要是累积灰分出粉率的测定,以综合判定工艺的好坏,找出存在的问题,为工艺调整提供技术资料。加强各种中间再制品的灰分、粒度测定,为物料同质合并及调整物料粒度提供有效的第一手资料。风网的调整生产中,在保证B1提料管不掉料的前提下,尽量开大B1流量。B1、B2、B3、M1、M2系统刹克龙蝶阀开大,其它系统刹克龙蝶阀逐步关小。前路水平接料器补风口全部开启,后路水平接料器逐步用橡胶嘴堵塞。根据输送量、风量、浓度比为依据来调整,为提高产量提供技术条件。快、慢辊转速调整根据磨粉机提供的技术参数,及时调整磨粉机快辊转速。B1、B2、B3快辊原转速为500r/min,M1、M2、M3为550r/min,调整为B1、B2、B3快辊转速为550r/min,M1、M2、M3为500r/min,速比不变,后路系统快辊转速不予调整。为提高产量和加强前路心磨系统的研磨提供技术条件。根据工艺测定所取得的技术资料,做好“同质合并”工作。清粉机所选取的胚乳纯净,灰分低,与DIV1、S1、S2高方筛选出的胚乳相似,灰分、粒度较一致,我们重新合并物料。DIV1、S1、S2高方筛筛出的胚乳M1系统采用一对磨辊研磨,清粉机选出的胚乳,根据粒度大小,分别送往M1系统其它2对磨辊研磨。

  根据等级粉粉路的特点,应特别加强前路心磨的出粉,出粉量应占50%左右。因此,我们重新订购并安装了53型强力撞击松粉机,以加强M1、M2、M3系统,渣磨、尾磨系统去掉打板松粉机,安装43型松粉机。生产过程中,针对B4c二对磨粉机物料分配不均现象,我们在Br1出料口安装了微调拨斗,便于物料的分配调整。B3高方筛进料口三通变形造成堵料,重新更换三通。原工艺中,皮磨系统原筛路外交为单进双路工艺,分配为3~5格(B1~B3);3~3格(B4~B5)。生产中,常发生物料筛不净、筛不清现象,粉筛格配备过多,不符合等级粉工艺皮磨系统筛路设计原则,造成皮磨系统的粉质不佳,同时达不到提高出粉率的要求。我们重新设计调整筛路:B1、B2采用二格粉格,外交设计为6 ̄6格型式;B3采用4格粉格,上交设计为5 ̄5格型式;B4、B5相应调整,外交为5 ̄5格型式;皮磨系统粉格全部采用塞发公司CB54筛号筛粉,其它分级筛筛号不变,以保证皮磨系统少出粉、多选渣、心,同时保证面粉粉质的目的。两公司面粉粉质过“细”,给人感觉象“滑石粉”,没有“砂砂”感觉。原工艺心磨系统所配筛网筛号较密,前路为CB50,后路为CB58.我们适当缩短筛路,减少筛理面积,以达到流量与筛理面积的匹配,不致筛枯。

  生产中,适当提高入磨小麦的水分,不仅能保证面粉质量,而且对于产量、出粉率、电耗等经济指标有利。入磨小麦水分设定为15.0%左右,提高小麦的韧性,以利剥刮,选取优质麦心,延长润麦时间,为32 ̄36h左右,促进水分渗透。科学技术和管理是企业发展的两个轮子,通过工艺调整和加强管理,两公司设备工艺性能逐步恢复,生产逐步正常,工艺日趋完善,操作趋于规范,直接表现为经济技术指标的提高。产量:达到270~280t/d,较以前有明显提高。出粉率指标:出粉率≥75%,其中F1(灰分≤0.45%)≥18%;F2(灰分≤0.65%)为50%~55%;F3为3%~4%(3种粉联产)

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