1燃煤质量变差对机且发电功率的影响因素从科研和调试发布信息看机组发电功率因燃煤质量变差而被限定的主要原因是由于煤粉供需量不足引起的。在磨制低质非设计煤时,制粉系统产出粉量匮乏,不能满足锅炉最大产汽量需求。
机组最大发电功率决定于线然煤成分和质心制粉系统的最大出力;局炉涵亍效净和为稳记煤粉火⑴情火和燃烧要求抟烧的1反应1燃料份额,1计算机组发电功率所需确定的项目,制粉系统最大出力产粉量与燃煤成分及质量的关系;氐锅炉燃烧的煤粉量;煤释出的有效热量;运汽轮发电机组纶爪的总热流量;电机组的最大发电功率;⑥燃煤特,5发电设济机组的发电特性搜冯炉设备试验和运行特性。
以上所列各项是编制线算的基础。
2燃煤变差对主要电力生产过程影响剖析燃用无烟煤的锅炉通常都配用筒式钢球磨煤机以下简称球磨机1.它的铭牌出力圮指1磨制煤的可磨性系数尺1;水分似8=7最大10;煤粉细度办,=8;煤块粒度艮=20时的出力。而在实际运行中,煤的水分可磨性系数煤的粒度煤粉细度等都不尽相同于上述各特定条件,因此,球磨机在磨制不概时其吹心力差别极大。
在球磨机滚筒内被磨制成的煤粉是靠通过滚筒到需要的干度,以便气力输送和存贮。前者称为磨煤通风量,后者称为干燥通风量,它征所具有的干燥能力即干燥出力。同台球磨机,在磨制干而质脆的煤例如烟煤时,干燥出力往往超过磨煤出力,而在磨制湿而质地较柔的煤例如无烟煤则相锅炉负荷高低都以最大出力的通风量运作,对风量不作调控,在这种运作条件下,球磨机出力只受煤可磨性系数设备状态制粉系统的冷风漏入量干燥,流量热级度和制成的煤粉细度的支配。
2.1煤水分对可磨性系数的影响煤的可磨性是征煤在磨制成粉时难易程度的特化对尸极难磨的无烟煤。其可磨性系数定为1.0,煤越妨磨人仇越大。我国把1.2的煤称为难磨煤,1.5称为易磨煤。
煤特性对球磨出力影响,通常根据它的尺!变化进行评估。当煤水分增大会使煤易于塑性变形,使磨的研磨能耗额外增大,这时,下降,球磨出力随之减少。专门试验研究明人,值不仅随水分增大而急遽降低,严重时出力减少甚至产生滚筒被煤腻塞产不出粉现象。
煤水分不尽相同于设计水分时,可磨性系数按下关系式修正被磨煤的4磨性系数;设计煤的1磨性系数。ld设计煤的空气干燥基水分,磨制煤的空气丁燥基水分。7m指数。根据球磨机出力试验测定值确定,在制粉系统状态正常运行平均条件下,〃;伉为常数。
2.2煤水分改变对磨煤出力的影响在运行平均条件下,球磨机出力按下式算得这时,可认为球磨机的装球量和制粉系统漏风都处于运行平均水准,饥值为常量。
2.3媒灰分对磨煤出力的影响煤灰分增大对磨煤出力影响是双向性作用⑴犯煤矿物质结构的密实性增强会有+同程度的提高而使磨煤出力增大;是灰粉增大,它的磨蚀性也高,磨机的研磨构件例如装在筒内的钢球,滚筒壁面上敷设的防磨护甲磨损加快,输粉管砧被磨穿,终,装球1极易耗减,制粉系统;风加剧,均对出力不利。
2.3.1装球量减少对出力影响系数对出力进行修圯反,8碰娜毕香呢胤,昭。跑。麟,露盘响,制吼;运行平均装球,2.3.2制粉系统漏风对出力影响用系数心考虑漏风对出力的影响人Jaa.
制粉系统运行平均漏风系数,由球磨机磨损管逝漏进冷风的汾额,对于贮仓式球磨机制粉系统,= 2.4实际球磨机出力实际球您机力为之输进锅炉的煤粉景义输进锅炉的煤粉量为Af制粉系统平均产粉系数,在基本工况不运作时。心=0.9.2.6燃煤的有效释出热景燃媒的仃效杼出热量为锅炉热效率2.7输向汽轮机的总热景输向汽轮机的总热呈为Qf为稳定煤粉火炬燃烧掺烧高反应性燃料的热巧份额。
机组发电功率与输向汽机总热1关系根椐该厂3机组发电功率线算的绘制在以计算结果基础上。按以下关系绘制机组发电功率的线算。
输向锅炉可支配的煤粉量与煤空气干燥基水分的关系为煤有效释出热量与可支配煤粉量和煤低位发热量关系为输向汽轮机总热量与煤有效释出热量和稳定煤粉火炬热量份额的关系为发电机组最大发电功率与输向汽轮机总热流量的关系为4线算应用实例在应用线算时,建议对球磨机钢球装载量制粉系统漏风锅炉效率丈际值与在线兑中所取用的运行平均值之偏差作必要的修正。
210人型炉配3台370850心50人型球磨机磨制七烟煤改磨劣质煤,实小应。
取以下原始数据进行计算改烧劣质煤的特性变动范旧运行平均装球量,=90;制粉系统运行平均锅炉运行平均热效率化83;稳定煤粉火炬燃烧掺烧高反应性燃料的热量份额山=0.05对球磨机出力起主要影响的参数,取煤的空气干燥基水分⑷煤灰分对球磨机出力影响以系数厂厂2考虑。球磨机出力与煤空气干燥基水分关系1.
按式2计算球磨机出力,式中的指数取1.0.该式计算结果和试验测量值致。当煤水分由原7.5加大到12.0,磨煤出力减少,水分每加大出力平均减少4.2而水分在0 19范围下,水分每增大出力减少1.8!。
在给定的铭牌球磨机出力下1和按式6,8计算结果,在线算中标的为机组额定功率3002.
为了检验3001210入型炉运用所述方法确定机组发电功率的实际结果。进行了磨制和燃9.3,儿,=38.448.8煤种特性变更范叫极广的无烟煤之专门验证试验。用天然气作火炬稳把试验实测值和计算值进行对比,其偏差不超过2.结叱令人满意,5结束语儿发屯机汛锅炉改烧劣质煤。确定机组最大发电功率的主要判据之是计算磨煤机出力的准确度。
确定机组在改烧劣质煤时的发电功率线算汽值直至电力的产出整个电力生产过程工艺间存在得。因此,是科学实用的电力生产管理手段。
210人型无烟煤炉改烧劣质煤时运用效果良好。
低位发热量4,肛说让思以1让治120.935编辑李国云