细碎圆锥破碎机的负荷率较轻,排矿粒度偏粗,影响后续球磨作业的能力。现场观察测定表明,细碎机的工作电流仅23A左右,而其额定电流为38A,这说明细碎机的负荷较轻,设备能力未得到充分发挥。细碎机的排矿口较大、其排矿中的+15mm粒级产率高达30%,细粒级产率偏低。通过图2的细碎产品粒度曲线,可以看出,细碎的破碎效果不甚理想,产品粒度组成极不合理。细碎圆锥破碎机产品粒度特性曲线由于细碎的产品粒度偏粗,再加上这部分矿石又属硬度高、难磨的顽石,因此对后续作业球磨机的生产能力影响很大。与常规系统给矿相比,这部分矿石造成球磨机生产能力下降25%30%.水力旋流器分级效率偏低,且不够稳定。我们知道,保持给矿量、给矿浓度和给矿压力的稳定,是保证水力旋流器分级效率的重要前提。而目前由于系统作业的不够稳定,水力旋流器给矿浓度、泵池内矿浆液位均不够稳定,导致水力旋流器给矿压力的波动较大,影响分级效率。目前水力旋流器的分级效率只有50%60%,影响了系统的工艺效果和生产能力。
球磨机的给矿粒度细,故其补球比为3B5B2,而不是4B5B1(常规系统球磨机补球比).但是,由于系统内自磨机开停状态不同,该球磨机的操作状态也不同:当自磨开机时,ABC系统全流程作业,该球磨机作为二段磨矿,给矿粒度较细;当自磨因故障或其它设备问题停机时,该球磨机如设备状况正常,就单独开车作常规系统球磨机用,给矿则为来自常规碎矿系统的最终破碎产品,粒度较粗一些。不同的操作状态,该球磨机的给矿粒度组成及性质也相应变化。因此球磨机内钢球的磨损规律在不同操作状态下也不尽相同,故其充填率和球荷配比不够稳定,往往在现场管理中难以掌握控制。
综上所述,通过以上对ABC碎磨工艺系统工艺状况、生产指标以及存在问题的分析和探讨,可以看出,ABC碎磨工艺流程具有作业间联系紧凑、流程生产环节少,流程比较畅通,对含泥、含水多的矿石适应性强的特点,能获得较好的选别指标,从工艺角度上看是基本成功的。但同时也暴露出系统稳定性和可靠性差,能耗高的弱点。加上自磨设备设计上和质量上的不足,以及工艺自动控制手段落后,大大影响了该系统的生产能力的充分发挥。因此有必要在工艺、设备、自动控制以及现场生产管理方面采取措施进行改进和完善,以充分发挥该系统应有的潜力。
应采取如下方面的措施。(1)加强ABC碎磨工艺系统的自动控制研究,完善工艺检测仪表和控制手段,对系统的作业全过程实行工艺自动控制,以提高系统的作业稳定性和作业效率。德兴铜矿在1990年曾对ABC工艺系统的自动控制进行过有关研究工作。具体的控制方案是在摸清矿石性质类型及其最佳工艺参数的基础上,根据矿石类型确定最佳给矿量和最佳工艺条件,并进行控制。各作业的浓度根据矿量进行比例给水控制,泵池液面实行恒定控制,这样就基本实现了ABC作业过程的稳定。研究表明,通过对ABC系统实行自动控制,可使其生产能力提高15%以上。但由于选用的检测、执行仪表落后,致使该自动控制系统无法使用。因此,应对该系统的控制方案和控制仪表进行完善,使自动控制早日实施。(2)加强对湿式自磨机设备问题的研究和改进工作,对设备质量问题采取切实可行的拯救及改进措施,努力寻找材质更佳、耐磨效果更好的自磨进料端衬板和格子板,延长其使用寿命,并尽量使其同步,以节省维修工时,减少停机次数,提高设备的运转率。(3)对<2.1m细碎圆锥破碎机在设备上进行必要的改进和完善,进一步调小其排矿口,以提高破碎机的负荷率,改善产品的粒度。(4)加强现场的生产管理,积极探索ABC系统的工艺规律,改善操作方法,努力保持系统内各作业工艺参数的稳定,从而提高系统的生产能力。