由于三聚氯氰是粒状固体原料,投料过程是把原料在投料间经过投料桶投到合成反应釜里,在投料过程中,由于三聚氯氰遇热易分解,挂到管壁上,越积越厚,如不及时清理,影响原料计算比例,出现不合格产品,同时也浪费原料,影响车间收率,提高产品成本。
由于莠去津原药由蒸馏釜放到吸虑槽,经过吸虑后,含量合格需将吸虑槽里的原药由人工搓入200kg铁桶里,然后再由铁桶投入到球磨机里。在这个撮投料过程中,好多物料落到地面,挂到铁桶壁上,无法回收,造成浪费。地面上的物料由工业水冲到地沟里,给污水池造成污染,使污水中的COD超标。同时工人劳动强度高,要经过撮料和投料两道工序才能完成此项工作。
由于吸虑槽内物料是湿状物料,需利用水环真空泵吸干,水环真空泵在运转过程中是靠水环抽真空来工作,这样需要大量的工业水,即40L/min,这样每天运转12小时,则每天需要用水量为40×60×12=28800吨水,这些水都是直接流入地沟,造成极大的浪费。还有其他生产用水,都是直接流入地沟,进入污水池。
针对以上提出的问题,根据多年积累的实际经验,经过多方面的验证,确定对隐患整改的具体技术措施,从优化设备性能,系统调优,改善生产生活环境,提高劳动生产率,降低工人劳动强度,提高产品质量,节约原材料,降低产品收率,降低产品成本等多方面进行技术调优,使莠去津装置达到国家一流企业标准,下面分项说明技术改造措施。