原矿中有较高含量的磁性矿物,采用单一磁选流程就可获得一定质量的精矿。随着给矿粒度变细,磁性产品品位也在明显提高,铁回收率稍有下降,尾矿品位基本保持不变。-300目磁性产品品位为64.69%.所以,工艺改造时磨矿粒度应控制在-300目90%左右,才有可能生产出60%的精矿品位。
磨矿粒度试验通过对矿石磁性分析试验,确定以-400目进行磨矿粒度试验,试验设备为á400mm×300mm电磁湿式磁选机,流程为一粗一精两段选别,磁场强度为83556.9A/m,给矿浓度为30%,磨矿粒度越细,精矿品位就越高。
生产状况
生产中球磨机台时处理量15t,一段分级溢流粒度-200目60%,一段磁选抛掉产率58%的尾矿后给二段磨矿,浓度为37%.球磨机1排矿给细筛,粒度为-200目72%.筛孔尺寸0.15mm,筛上产品给一段磁选再选再磨,筛下产品给磁团聚机,精矿给二,三段磁选,精矿品位只有47.6%,尾矿品位高达22%.
工艺中存在的问题
(1)通过原矿磁性分析得知,磨矿粒度达到-300目100%,精矿品位为64.69%.现工艺流程是两段磨矿,很难达到磨矿粒度要求。
(2)一段磁选精矿不经过浓缩分级直接给入二段磨矿。二段球磨机排矿浓度要求72%~75%,而实际给矿浓度仅为37%,浓度低球磨机排矿速度快,磨矿效果差,同时还会产生过磨。
(3)二段磨矿给细筛未经过抛尾处理,给矿品位低,筛上循环负荷量大,筛分效率低。
(4)细筛给矿为动压给矿,而且给矿量不稳,磁团聚机操作困难,尾矿品位偏高。
(5)精矿品位达不到60%,主要磨矿粒度偏粗。另外,磨矿后产生泥化未经脱泥处理,也是造成精矿品位偏低的主要原因。