生产现状
(1)PE-400A颚式破碎机1台,生产能力2540t/h,进料粒度小于350mm,出料粒度40100mm,实际出料粒度约有40%大于100mm.
(2)PFL-1000立式破碎机1台,生产能力2540t/h,进料粒度小于120mm,出料粒度小于35mm.实际出料粒度约有60%大于10mm.
(3)<1500mm@5700mm球磨机3台,生产能力4.55t/h,入磨粒度小于25mm.实际生产能力大于6t/h,入磨粒度约有60%大于10mm,出磨细度80%通过100目标准筛。
(4)<1830mm@7000mm球磨机1台,生产能力910t/h,入磨粒度小于25mm.实际生产能力大于12t/h,入磨粒度约有60%大于10mm,出磨细度80%通过100目标准筛。
(5)磷矿粉磨系统的实际生产能力32.9t/h,3台<1500mm@5700mm球磨机的出力为20t/h,1台<1830mm@7000mm球磨机的出力为12.9t/h,班产量为263.2t.
技改目标
(1)磨矿量每小时磨矿大于37t每班磨矿大于296t
(2)技改原则本着多碎少磨的要求,采用多级破碎的方法并选用新型破碎机;强化筛分的作用,降低入磨磷矿的粒度,让球磨机/多吃细粮;对球磨机本身结构和运行操作条件进行优化组合;改造后总体上不增加运行成本。
(3)产品产量磷酸一铵产量为14万t/a,基复合肥产量为10万t/a.
技改方案
采取多级破碎原破碎路线不变,在一级破碎后增加二级破碎,选用PE250@1000A细颚破碎机,8极30kW电动机三角带传动,出料粒度为1050mm,实际出料粒度<50mm达60%.原立式破碎机改造为三级破碎实际出料粒度小于6mm占80%.在其出料输送机后增加圆筛进一步筛分,确保入磨粒度小于6mm.大于6mm的碎矿由输送机返回立式破碎机继续破碎。
球磨机球棒对物料的基本作用是各种运动对物料综合作用的结果,主要归纳为冲击和研磨作用。若球磨机转速太快,由于离心力作用,球棒与物料贴附于筒体一道运转,称为/周转状态0,球棒对物料起不到冲击和研磨作用;若转速太慢,当球棒和物料因摩擦力被筒体带到等于摩擦角的高度时,球棒和物料就会下滑,称为/倾泻状态0,此时虽对物料有研磨作用,但无冲击作用;比较适中的转速是球棒提升到一定高度后抛落下来,称为/抛落状态0,球棒对物料有较大的冲击与研磨作用,磨粉效果好。球磨机适宜的理论转速为N=32.2/DO,其中DO为球磨机的有效内径,理论临界转速为N=42.3/DO,一般可取N=(3536)/DO,通常取最低值。故<1500mm@5700mm球磨机转速可提高到28.5r/min,<1830mm@7000mm球磨机转速可提高到26.8r/min,转速N与生产能力Q之间为正比关系:QWN.转速提高后球磨机生产能力增加的幅度:<1500mm@5700mm球磨机为(28.5/26.1-1)@100%=9.2%;<1830mm@7000mm球磨机为(26.8/23.6-1)@100%=13.6%.由于转速提高,球磨机的动力消耗P也相应增加,它们之间的关系为:PWN1#3。球磨机的动力消耗增加的幅度:<1500mm@5700mm球磨机为<(28.5/26.1)1#3-1>@100%=12%;<1830mm@7000mm球磨机为<(26.8/23.6)1#3-1>@100%=16%.根据经验测定,采用湿法球磨机的研磨体滑动性比干法球磨机的大,在同样转速下,湿法球磨机的动力消耗将下降10%12%.