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中合金钢耐磨衬板的生产过程进行了质量控制

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2013-7-24 13:36:06 人气: 标签:

  因素水平表水平因素热处理工艺化学成分/淬火温度回火温度淬火冷却方式稀土加入量1T1(850e)t1(150e)空冷A10.012T2(920e)t2(200e)水冷A20.033T3(980e)t3(250e)油冷A30.05研制的衬板要达到日本衬板的机械性能指标是:ak=2.06kgm/cm2,HRC=53.

  通过正交试验,用直观分析法选取5号试验方案最佳,硬度HRC55.7,冲击值ak=3.4kgm/cm2,达到日本衬板HRC53,ak=2.06kgm/cm2的机械性能指标。牌号、成分、热处理工艺及机械性能。

  生产试验中工艺问题的解决P计划:按新设计的钢种和优选的化学成分及热处理工艺进行生产试制。

  D实施:选用850kg中频感应电炉试炼,对衬板的铸造、热处理及工艺进行生产试验。

  C检查:试制12块衬板,其中有6块废品,主要原因是铸造缩孔和清理中产生浇口裂纹。改造、铸造、清理工艺。

  A处理:工艺改进后,防止了废品的产生,将20块合格的衬板运往冀东水泥厂进行工业性运转试验。工艺改进情况。

  正交设计的试验结果试验号水平因素热处理工艺化学成分1淬火温度2回火温度3淬火冷却4稀土加入量机械性能结论2(T2)2(t2)3(油冷)1(A1)新材料成分及性能牌号化学成分/热处理工艺/e机械性能7提高衬板合格率的PDCA.4装机运转衬板试验保证系统衬板试验保证系统图P计划:根据衬板试验条件保证系统,把中合金钢衬板与日本衬板各组成16块方阵,同时安装在冀东水泥厂引进的4.5m水泥磨第一仓中部进行使用寿命对比试验,并绘制了衬板安装编号排列图。

  D实验:按日本公司对磨机以及衬板的运转规则,进行试验衬板装机运转。

  C检查:开机运转10个月,实际运转40675h,生产600早强水泥5753412吨后,对衬板抽样测定,中合金钢衬板消耗1.57g/t水泥,日本的衬板消耗2.5g/t水泥,中合金钢衬板为日本的1.59倍。

  A处理:中合金钢衬板耐磨性良好,达到了提出的衬板磨损率<2.5g/t水泥消耗的目标。编制出批量生产的工艺规程,为国产衬板取代日本衬板打下了基础。

  效果对比运用全面质量管理的方法,对中合金钢耐磨衬板的生产过程进行了质量控制,工业性运转试验表明:该衬板不开裂、磨损小、耐磨性比日本进口衬板提高59%,成本降低2/3,完全可以替代进口衬板,实现了制定的奋斗目标。

 

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