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压迫并序泥料磨粉序列的从优运行

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2013-7-17 14:11:57 人气: 标签:

  工艺系统优化(1)辊压机辊子压力调整。辊压机的压力是影响辊压效果的一个重要参数,理论上辊子压力稍高些好。若辊子压力太高会增加辊子的磨损,提高辊压机的故障率,影响设备的运转率,且增加产品电耗。

  我厂在刚投产时辊子压力控制在5.0~5.5MPa,经过一段时间的试验探索(压力控制分别为5.0~5.5MPa,5.5~6.0MPa,6.0~6.5MPa,6.5~7.0MPa和7.0~7.5MPa)和生产实践,发现压力控制在6.5~7.0MPa效果较好。

  (2)辊缝垫片厚度调整。辊缝垫片厚度太厚,则活动辊子压力会直接通过垫片传到固定辊子上,物料无法得到较好的挤压;太薄则辊压机振动严重,无法正常运转。为此我们进行了不同辊缝垫片厚度(分别为14mm,16mm,18mm,20mm,22mm)的试验摸索,结果是垫片厚度为18mm时运行效果较好。

  (3)边护板的位置调整。边护板的位置很关健,当边护板磨损或脱落时,未经挤压的部分物料会从辊子两侧从辊压机通过。生产中应经常检查边护板的位置,必要时要通过调节顶杆,以保证边护板能紧贴辊子侧面,减少边缘效应。

  (4)打散分级机筛板筛孔大小调整。刚投产时,打散机分级机的筛板筛孔为6mm×30mm.为了提高入球磨机物料的成品率,后更换成5mm×25mm筛孔的板筛更换后入磨物料筛余(R0.08mm)由48%左右降到45%左右。

  球磨机改造:实线表示物料走向,虚线表示含尘气体。喂料系统提升机(1)稳流称重仓(2)辊压机(3)提升机(4)打散分级机(5)球磨机(6)成品水泥输送系统除尘器(7)粗粉联合粉磨系统工艺流程简图细粉陈华:挤压联合水泥粉磨系统的优化实践生产技术37-Page3

  技改前球磨机磨出的水泥比表面积很低只有310m2/kg左右,而其筛余(R0.08mm)却能达到0.5%.经分析认为,物料在磨内流速偏快、研磨体尤其是一仓的球径偏大是主要原因。为此,采取减少磨内通风、堵掉部分隔仓板板缝、减小出料篦板的篦缝和在磨头喷入系统产量1%左右的水来实现调控。

  其中,减少磨内通风的试验结果是磨内采取微通风(以磨头不冒灰为标准);但磨头喷水则因无法实现均匀掺入,易造成磨头进料溜子堵料,并会造成成品水泥湿度增大而结块,最后没有实施。另外,从现场听磨音和正常生产时急停来看,一仓磨音清脆且尾部物料偏少,二、三仓磨音正常且物料正常,因此采取了适量堵掉一、二仓之间的隔仓板(共16块篦板拼成)板缝的措施。当每块篦板只剩一条板缝时,一仓磨音和物料量达到正常。同时,调整了磨内研磨体级配,目的是降低一仓球径,提高三个仓的填充率。

  加强管理优化操作采取的重点管理和控制方面措施具体有:实现均匀喂料;保持稳流仓在一定料位;控制石膏破碎粒度;降低入辊压机物料的水分(主要是控制炉渣水分);出磨安装冲板流量计,便于观察磨内物料情况且便于各班产量的统计比较。经过一段时间的实践探索,该挤压联合粉磨系统得以正常运行,主要运行参数。系统产、质量明显提高。

  结语该挤压联合粉磨系统经过工艺优化、磨机整改和操作优化后,系统产质量均得到明显提高。其中成品水泥比表面积提高40m2/kg以上,从而提高了水泥的早期强度,有利于水泥强度的发挥,有利于多掺混合材,从而降低水泥生产成本。另外,系统台时产量提高达3t/h,系统电耗(尤其是生产PO42.5水泥)也有明显降低。

  

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