经过各单位的努力工作,原燃料质量有了明显的改善。2004年4月,烧结矿品位达到了5615015%,到2004年11月焦炭灰分由上半年的13158%降至1215%以下,M40达到83%,M10小于80%,至目前焦炭灰分降至1210%以下,烧结矿品位升至5715%.原燃料条件的不断改善为混喷奠定了坚实的基础。
混喷实施过程烟煤无烟煤混喷在石钢尚属首次,为稳妥起见,炼铁厂采取了逐步提高烟煤配比的方法,分4个阶段进行试验,试验数据见。即:第1阶段(Ⅰ)80%无烟煤+20%烟煤第2阶段(Ⅱ)67%无烟煤+33%烟煤第3阶段(Ⅲ)50%无烟煤+50%烟煤第4阶段(Ⅳ)25%无烟煤+75%烟煤烟煤无烟煤混合成分计算表实验期指标/%混喷比例水分灰分挥A山西阳泉煤,B井陉9矿煤第1阶段:2004年3月4日9日,此期间球磨机出力有所提高,但高炉生产指标变化不大。
第2阶段:2004年3月9日16日,此期间球磨机出力明显提高,另外由于烟煤比例增加,使初始煤气中H2含量增加,一方面由于H2热导性好,穿透力强,使炉缸工作状况更加均匀活跃;另一方面由于H参与间接还原,焦比降低幅度较大,高炉其他指标也相应有所改善。
第3阶段:2004年3月16日5月10日,此阶段开始,球磨机在制粉前延长了废气对整个系统的预热时间,确保在生产过程中冷空气不进入系统内,使系统含氧量保持在12%以下。这期间由于球磨机使用的新钢球质量差,/脱皮0现象严重,常使高炉发生堵枪现象,以及雨季来临较早,原燃料质量波动较大等原因,使喷煤量有所降低,高炉指标变化不大,但球磨机的制粉量却大幅度提高。
第4阶段:2004年5月11日至现在。此阶段高炉的技术经济指标及球磨机制粉量均有较大的提高,故75%的烟煤配比一直保持到现在试验各阶段的指标对比见。
混喷效果分析烟煤比例增加、制粉能力提高山西阳泉洗精无烟煤可磨性指数为67,井陉9矿烟煤(原煤)为105,由此可以看出随着烟煤配比的提高,球磨机出力也越来越大。从中可以看出,当烟煤配比达到75%时,球磨机的制粉能力提高了64%,为喷煤量的进一步提高奠定了基础。
结论(1)通过喷煤系统设备的完善,选择合适的煤种进行烟煤无烟煤混喷是安全可靠的。(2)实现烟煤无烟煤混喷是提高球磨机制粉能力,改善煤粉燃烧性能的有效途径。