改造前情况焦家金矿选矿厂主厂房有4个系列,处理量1000t/d,考虑现有厂房的限制及其它方面的条件,决定采用一个磨矿系列、用4m3浮选机代替现有设备,以达到设备大型化降低成本的目的。主厂房改造的核心是球磨机及分级机,其选型直接关系成本、处理量以及浮选指标。分级机决定用水力旋流器作为分级设备,因旋流器占地面积小、处理量大、分级效率高,特别是易于实现自动化;在球磨机的选择上有两种:格子型球磨机处理量大,相同处理量时其体积小于溢流型,但是格子型球磨机排矿粒度粗,粒型差,有尖棱,易加剧砂泵和旋流器的磨损,因此国内格子型球磨机与旋流器组成一段闭路磨矿的很少;溢流型球磨机则相反。最终,确定用3200×3600格子型球磨机与660水力旋流器构成闭路磨矿。在自动化控制方面,砂泵电机采用变频调速装置,利用液位控制器监测泵池液位并将液位信息传给变频器,自动在一定范围内调整电机转速从而控制流量,既可以保证旋流器的给矿稳定,又可以保证泵池不抽空、不溢出。
生产实践为达到-200目63%的浮选细度,提高旋流器分级效率,闭路磨矿中加入局部循环,即旋流器溢流的一部分返回泵池,将泵池中-200目提高到25%~27%,旋流器相关参数及旋流器运行数据,球磨机排矿粒度、旋流器沉砂粒度及旋流器溢流粒度分级效果,旋流器的综合分级效率达到61.89%,分级效果较好,浮选回收率为94.2%,表明-200目占61.4%是比较合适的浮选粒度。但是,满负荷运行不久,闭路磨矿出现很多设备问题,主要表现在旋流器、泵及两者间的管路不耐磨。在此工艺中旋流器作用突出,直接影响设备作业率、浮选指标,成为主要设备。旋流器的材质先后使用KM复合材料、耐纳特胶、高铝陶瓷、特种橡胶及高铬合金,最后确定用后三种材料用于旋流器的不同部位,以保证旋流器的寿命和各部件寿命的一致;砂泵要求厂家更换耐磨材质;管路先后试用尼龙、聚氨酯、铸石、KM复合材料,最后确定后两种材质分别用于直管和弯管。调整后,经1a多的运行,取得较好的技术经济指标。