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某厂滑坡处理研究及建设优化的探讨

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2013-6-17 11:31:46 人气: 标签:
  

  滑坡治理工程在滑坡工程地质勘探设计的基础上提出了“支挡和排水并重”滑体治理工程施工方案,支挡分为维护桩和抗滑桩,排水由集水并通过水平排渗孔排出,进入滑体水和地表排洪沟。(1)1#桩组(维护球磨厂房)共20根,间距2m,桩芯直径800mm人工挖孔桩,桩顶设400mm×400mm钢筋混凝土连系梁,每桩顶端打俯角30°,28mm锚杆一根。(2)2#桩组(维护18m浓密池)共5根,桩芯直径1m,人工挖孔桩。(3)3#桩组(主体抗滑支挡桩,桩(柱)锚索体系)共21根,1~11#间距4m,12~19#间距3.5m,桩芯直径1.6m,Lmin=9.7m,Lmax=17.4m,进入基岩,桩顶宽500mm,高600~1200mm钢筋混凝土斜柱,在桩顶及斜柱各打俯角预应力锚索一道。桩顶、斜桩顶各整体浇筑,使桩、柱、锚索连成一体,是滑坡治理工程的主体。(4)4#桩组与5#桩组连成一体起支挡滑体作用。(5)集水井间距15~20m,共布4眼,深度12.5m,砖砌护墙,安放500mm井管,底部制成花管,外包滤网,井管间砾石填实,设置水平孔径110~80mm,排水管将滑体内水排出。(6)设置长71m、高7.0m挡土墙,保持砂泵房安全,3#桩组后挡土墙长70m,高3.5m支挡浅层滑体。(7)设置排水明沟200m,截排地表水和浅层水。通过人工挖孔桩、连系梁、锚杆、锚索和立体排水系统治理后,滑坡体能承受20t/m2压力,为选矿厂就地建设改造奠定了坚实的基础,该工程已于1997年4月底竣工。

  工艺流程的优化(1)选铜工艺流程。1999年针对现场流程进行考察,发现浮选流程中存在大量中矿循环,其中一精尾矿中解离率只有7.91%,连生体占92.6%。选硫浮选时间确定。原矿含硫品位大幅上升,原设计选硫系统能力偏小,不能适应矿石性质变化要求,通过试验确定选硫实际需浮选时间25min,根据泥矿量减少,将原泥矿小球1.8m×3000mm溢流型球磨机改为1.5m×3000mm格子型球磨机,并增加分级机起检查和预先分级作用,减少细粒级过磨。提升设备档次及自动化水平(1)选矿厂自20世纪50年代末一直使用XJK-2.8型浮选机,设备老化,叶轮盖板磨损快、能耗高、液面稳定性差,药剂消耗高等缺点,2000年初对国内浮选机情况考察后,决定铜、硫浮选使用北京矿冶研究总院最新研制成功的XCFⅡ/KYFⅡ-8型浮选机联合机组,该机组具有浮选液面稳定、药剂消耗降低、节约能源、定子及转子寿命长、节省备件消耗和改善技术指标的优点。(2)为了加强球磨机分级管理,提高处理量,降低磨矿能耗,2001年将3.2m×3.1m球磨机进行自动化控制,使球磨机给矿、给水、磨矿细度优化。

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