存在的问题,人口灰尘浓度太高,电场内易产生“电晕闭塞”。排风管易堵,造成排风量减少,磨机产量降低。阳极框架老化变形,致使振打效果差,且振打频率失调无法正常清灰,粉尘在芒刺上易结球。同时,悬挂的阴极线松动,缩小了电极间距,当振打时,会形成弦振动,使阴阳极频繁产生弧光放电,引起极间短路;芒刺在电场中晃动,使输出电压不稳,从而引起闪络,造成电除尘器工作电压不正常,无法达到最佳工作状态。在电场粉尘浓度和湿度变化时,工作电压难以调整在最佳工作状态下运行。因公司磨头没有烘干设备,雨季时人磨物料湿度增大,影响收尘效果。控制柜内的集成元件易损坏,维修工作量大。硅整流供电系统的最大缺点是易受电网电压波动的影响。技术改造措施公司对制成水泥钾磨电除尘器存在的问题,进行了全面的改造。对风机进出口管道进行清理并改变走向,清除粉尘滞留,使管道通畅。对严重老化变形的阳极框架和振打点进行了修复和校正,更换新的不锈钢芒刺,对新安装的芒刺进行校准,使芒刺与阳极间距达到规定要求:150mm,振打器准确无误的安装在击打点。在灰仓下灰口加装了双层翻板阀进行锁风,减少总体漏风。收尘效果得到明显提高,同时,磨机产量也有不同程度的提高。全面更新了电除尘器供电系统。选用一台FSW高压静电稳流电源供电系统和一台高压硅整流升压变压器。项目电压电流技术特点:交流输人38OV/50H7A直流输出10OKV20mA(l)运行稳定,可靠性高,能长期保持高捕集率,能承受瞬态和稳态短路;(2)能适应工况变化,克服因振打而引起的二次粉尘,并有抑制电晕闭塞和阴极肥大的能力;(3)运行电压高,并能抑制放电所带来的不利影响;(4)电源结构简单,故障率低,维修简便;(5)功率因数高,不受电网电压波动的影响,节电效果明显。使用效果自200年3月改造后投人运行至今,各设备运行稳定可靠。电场二次电压都工作在80KV左右,二次电流均达到10mA左右,粉尘排放浓度大大降低,收尘效果较好,达到改造前的预期目标。