车间用球磨机采用90kw三相异步电动机带动,额定电流162A、运行电流10A,运行负荷功率50kw左右,采用自祸降压起动。那么,是什么原因造成DW巧总开关跳闸呢初步分析原因有:(l)个别球磨机存在短路现象,即大电流使瞬时脱扣器脱扣跳闸。(2)瞬时脱扣器整定电流小,不能躲过线路短时出现的尖峰电流,造成误跳闸。(3)球磨机起动电流大,起动时间较长(15),使过载长延时脱扣器脱扣跳闸。经检查,排除了短路现象。开关瞬时脱扣器整定电流为4800A,3台球磨机运行电流300A,加上第4台球磨机起动电流(按10倍额定电流计算)为1600A,总共为190OA,比整定电流小得多,因而排除第2种情况浪口果因过载跳闸,热继电器动作后,需一段时间才能复位,也才能再次合闸;而断路器跳闸后。能立即合闸,说明热继电器根本没动作,表明不是由干过载造成跳闸的。经分析,发现每次跳闸发生在球磨机运行瞬间,而运行瞬间电流较大,加上另外3台球磨机运行电流,使瞬时总电流大,而市电变压器容量不大,造成球磨机运行瞬间,电网电压短时下降到电网额定电压70%以下,使失压脱扣线圈脱扣跳闸。基于上述原因,将原断路器分闸控制电路作以下改进。
电容元件损坏后,中性点位移电压认汀将达相电压。此电压加在桥臂上,在数个脉冲内,将有可能出现等于或大于设定脉宽的脉冲。此信号经电脑系统比较判定,将立即投入励磁而此时电机转子实际感应电压脉宽值并未达到0.25,即亚同步。电机将因投励过早,出现强烈振荡,保护元件损坏,造成励磁装置早励的事故,曾在1998年先后2次遇到,所幸运行人员反应快,分闸及时,才未造成机组损伤。而保护元件性能好坏,在日常运行维护和励磁装置技改中,却往往易被忽视为此,建议在技改中应一并进行更换在日常维护中,要定期进行维护、检测。