运行过程中出现引风机出力不够,除尘器积灰严重,随后在停炉后对尾部烟道进行检查,发现尾部积灰中含碳量高。三台锅炉的排烟温度比以前有所上升。检查发现除尘器的积灰严重,有时发生除尘器堵塞。原因分析。由于R9的增大,煤粉偏粗;在燃烧过程中风粉的配比不合适,气粉分布不均,如煤粉颗粒较大,在炉膛内燃烧的时间相对延长;在燃烧的过程中随着负压的作用,煤粉未完全燃烧就进入了过热器、省煤器、空预器,在重力作用下,一部分沉积于尾部烟道,另一部分通过除尘器的较粗飞灰沉积于下部,导致水膜除尘器的底部积灰严重,甚至堵塞。解决办法。调整R卯降到要求的指标,随后对粗粉分离器进行调整,在保持通风量一定的情况下,将粗粉分离器调节挡板开度关小,将挡板调整到45-50O之间,煤粉细度达到要求。同时在大修中检查、清除粗粉分离器效率低下的问题。对炉渣、飞灰可燃物进行随值测试,炉渣、飞灰可燃物都出现了明显的下降,增大总风量,下二次风门在调整值开度的30%以内,调整风门过后要观察炉膛燃烧情况与调整前比较是否达到目的。及时将煤粉粗的磨停止或减少磨的出力,找出磨粗粉的原因并消除,使磨在最佳状态下运行。尽量将下二次风口前的焦打掉,保持下二次风量不变,托住煤粉燃烧完全。下二次风量使火焰中心尽量偏下运行,增大炉膛底部温度,保证正常排渣。
增高水冷壁下部的卫燃带,减少炉膛下部辐射吸热量。渣口处水冷壁加装抓钉,敷涂耐火材料,使渣口保温达到一个小修周期,保证锅炉在低负荷运行时能正常排渣。燃用煤灰熔点坛等于130℃左右的煤(其它成分在设计值内),防止炉底结焦的措施。对液态排渣炉,炉底结焦,通过调整上3.1%以下,炉渣可燃物在2.1%以下。合理的调整一、二次风的配比,在每台锅炉停运后,对其进行冷态的一、二次风风速测量,进行定量分析,同时考虑煤种的变化,对一、二次风风速进行适当调整,以确保煤粉完全燃烧。调整R90将会使球磨机的电耗增大,通过对三台锅炉的单耗试验。针对这种情况,分别对通风量进行测算,发现制粉系统漏风严重,遂进行了堵漏工作,随后检查球磨机内部,发现球磨机内钢球破碎率较高,对钢球进行了筛选。解决尾部烟道积灰问题,应完善吹灰系统即蒸汽吹灰、声波吹灰,减少积灰,有助于降低引风机的出力及单耗,提高锅炉效率。通过分析煤粉细度对燃烧的影响,把好煤质检验质量关,降低入炉煤中的灰份含量,协调好各个环节,使电厂的锅炉安全经过经济运行达到节能增效的作用。