高位料仓的料位没有自动监测与显示,每个系列有45个下矿口,就不能做到摆式给矿机及时切换。虽然人磨矿石通过皮带秤计量,但给矿量调节仍靠手动,难以保持人磨矿量的稳定,更不能实现根据磨矿效果自动调节给矿量,加上缺少磨矿工艺流程和设备运行状态显示画面,给车间调度的生产组织和协调带来困难。磨机轴瓦的温度和“涨肚”监测靠人工实现,即凭经验间断观测、判断,无法保证磨机保护的实时性,而且多数“烧瓦”是由磨机“涨肚”后引起的。另外,对水力旋流器的上矿量缺乏有效的检测装置,再加上泵池无液面显示,给泵工操作变频调速带来一定困难,时常造成生产不稳定。
原因分析(l)由于设计的电气系统不完善,过多地采用继电控制,而没有采用工控机、可编程控制器来控制生产,是造成磨矿新电气控制系统接线繁琐、维修困难的主要原因。(2)由于没有设计仪表控制系统,也没有进行数据网络通信,所以对磨矿生产过程中的主要工艺参数数据不能实现实时采集,工艺流程和设备运行状态也无法集中显示,给调度组织生产,岗位工操作带来极大不便,造成铁精矿产品质量波动。(3)由于适合矿山生产控制用的国产传感器和执行器种类极少,且可靠性和稳定性差,而进口仪器仪表价格又昂贵,使生产过程控制工作推进缓慢,劳动生产率也难以提高。(4)由于对磨机“涨肚”情况不能进行实时检测,完全凭工作经验间断观测、判断,加上人磨矿又不能实现恒定给矿,这些是造成磨机“烧瓦”的主要原因。
对策(1)积极推广应用工业控制计算机、可编程控制器、进口传感器和执行器,借助自动控制理论和网络通讯技术,结合磨矿生产工艺,建立科学的数学模型,完成对磨矿生产过程主要参数的控制,并对其它参数进行监视,尽量用软件来替代硬件,最后达到生产过程自动控制,数据远程传送,画面异地浏览的目的,从而保护磨机轴瓦,降低设备故障率,提高系统稳定性和可靠性。(2)磨矿电气控制系统的关键是高、低压润滑油站和同步机励磁装置,为此,必须积极推广应用MCS系列单片机,来改善励磁装置的控制,完成起动频率测量,脉冲形成和故障处理等功能,这样,既降低了励磁装置的故障率,又保证了同步电机的稳定可靠运行。建议用可编程控制器来改造现有高、低压润滑油站,减少继电器数量,简化控制线路,实现电气控制系统的飞跃。(3)借助于超声波料位仪对27号矿仓进行检测,结合自动化控制系统,实现摆式给矿机有料轮流切换,断料保警的功能,并利用变频技术对四台摆式给矿机和二次分级机进行变频调整,分别控制人磨矿量和二次返砂量,保持给矿稳定、提高二次溢流细度的合格率。另外,通过用传感器对磨机轴瓦温度、“涨肚”情况进行检测、报警,达到保护磨机轴瓦的目的。