每道焊缝对前道焊缝起回火作用,可改善组织性能。选择的焊条为:第一层打底焊选用φ3.2的E5016焊条。中间层填充焊选用φ4的E5016焊条。盖面层选用强度与硬度较低的φ4的E4303焊条。所选用的焊条在300℃条件下,烘焙2h;各种焊条型号的焊接工艺参数见表1;装配后用钢丝刷清理坡口。先用焊炬对接头部位进行预热,预热温度为200℃。然后用φ3.2的E5016焊条在接头处定位焊;在无风的条件下,将卷筒任意一端平放。用φ3.2的E5016焊条打底焊,按工艺用小电流、快速焊。然后翻转,将另一端焊缝打底焊;按上述方法分别用φ4的E5016填充焊缝,用φ4的E4303盖面焊。注意每层焊缝施焊前要清净焊渣;施焊时要控制母材的熔化量,只要能熔合就可以,否则易产生裂纹;焊后立即用石棉布覆盖保温,直至冷却到室温。所以这台设备的运转状况直接关系到全厂的处理量。而2005年φ5.03×6.4m球磨机的平均运转率仅为88.9%,针对球磨机运转率偏低这一现象,我们对全年停车情况逐一进行了调查统计,并且查出机械设备故障及检修是影响球磨机运转率的关键因素,因此,减少机械设备故障及检修停车次数是提高运转率的主要问题。
原因分析矿石由进料胶带输送至球磨机,磨碎的矿浆排至泵池内,由砂泵已一定的压力打至旋流器中进行分级,溢流出的合格产品进入下一道工序浮选,沉砂出的矿浆返回球磨机中再磨,形成一个闭路磨矿分级流程。
针对球磨机运转率偏低这一现象我们展开了小组攻关,据小组人员调查,筒体衬板质量差,衬板安装后4 ̄5周就开始有衬板断裂,端盖的内端衬板使用寿命短,只有3 ̄4个月的时间。工段对于平时的点检润滑工作打马虎眼,平时的设备维护工作没有执行到位,常耗砂泵内衬平均每两个月换一次,旋流器沉砂嘴及下锥体每4个月换一次,造成球磨机停车次数频繁。
改进衬板与端盖衬板,筒体衬板通过改进铸造方法,与制造厂家共
改造后坡口尺寸表1焊条型号直径焊接电流焊接速度焊接极性层间温度(mm)(A)(cm/min)(℃)E50163.29030直流反接100E5016416024直流反接120E4303416024直流正接1201.旋流器2.砂泵3.泵池4.φ5.03×6.4m球磨机
ProcessingEquipment155同协商改为V形造型。减少表面气孔夹渣,提高了衬板的质量。据调查端盖衬板的内端与外端磨损不同步,内端的使用寿命为3 ̄4个月左右,而外端和筒体为6个月左右,造成检修不同步,从而影响球磨机运转率。针对这一问题,我们组织技术人员进行攻关,把端盖的内端锰钢衬板改为橡胶衬板,延长了使用寿命,且与其他衬板做到同步检修。如所示。
职工对于日常的点检润滑工作存在侥幸心理,以为一天、两天不检查不会影响设备的运转,针对这一问题,我们加强了工段的点检、润滑工作的管理,制定出完善的设备点检润滑制度并严格贯彻执行,使点检润滑工作做到制度到人、责任到人,并制定出每周一小查,每月一大查的检查考核制度。对于点检出的问题及时安排好计划性检修和同步性检修,并建立了《检修质量跟踪考核制度》,确保检修质量。
辅助设备磨损,如砂泵、旋流器、进料弯管,也是造成球磨机停车的主要因素。针对这一要因,我组人员集思广益,对于砂泵采用预先装配好的备用政策,更换时整体更换,旋流器的易耗备件沉砂嘴采用新材料碳化硅,延长了使用寿命。进料弯管改进结构,在弯管里再衬一层橡胶。