(1)提高球磨机筒体内钢球充满系数中。在钢球的堆重比场球和筒体体积V不变时,充满系数中和所装钢球的重量G成正比。当钢球重量为25t时,球磨机电流为30OA,磨煤时满负荷电流为325A。1998年我们将钢球增加到28t时,球磨机电流为350A,磨煤时满负荷电流上升到385A,在这种情况下,球磨机的工作负荷增加了18.5%,产量可提高20%。
(2)提高粗粉分离器的分离效率
调整粗粉分离器内轴向挡板角度。从球磨机出来的带煤粉烟气气流由粗粉分离器下部进口。管道进入外倒锥体从下向上流动,随着流动截面积扩大,流速降低,利用重力分离原理分离出大颗粒,然后烟气撞击撞击板,利用惯性分离原理分离出较大颗粒,其余烟气煤粉流经内、外锥体间圆环上升,速度继续降低,再分离,然后撞击轴向挡板叶片再进行一次惯性分离。该挡板叶片使烟气沿轴向旋转,利用离心力分离出小颗粒,合格的煤粉气流经上部套管排出,下部返粉经过内锥体、内壁和返粉缝隙返回球磨机重新磨细。
999年我们将该轴向挡板轴向角度由450增大到60,在不影响系统风量的情况下,返粉中+10目的煤粉由20%减少到5%,可提高球磨机产量10%。o缩短分离器内烟气出口道的长度。烟气经轴向挡板撞击后就变成旋转的煤粉气流,进人分离器内锥体,此时,较小颗粒的煤粉被进一步分离,烟气中所含的煤粉都是合格煤粉,为了不增加返粉中合格煤粉的比例、将出口管由原来的40mm缩短到100mm,减少烟气流撞击出口管的机率。