技改前存在的问题1)高方筛配备21仓,筛理面积过大,导致物料筛枯严重,是影响面粉质量的一大原因。尤其是1B、2B、3B、4B、1S、2S、1T、D1、D2筛,都是200 ̄250t/d的配备量;相对而言,心磨系统的筛理面积虽然也较大,但与皮磨系统不成比例。2)清粉机3台,也是200 ̄250t/d规模的配备量。因清粉机配备较多,流量过小,严重影响了清粉机的清粉效果,从而较大地影响了面粉质量。3)磨粉机的配备,2B、3B、1M比常规工艺多1对,没设5Bf、8M、2T磨,为提高产量打下了基础。但相对而言,4Bc和心磨系统磨辊长度配备就稍偏小。对提高产量、出粉率有较大的影响,对提高质量也有一定影响。4)磨粉机的操作,皮、渣、心磨的轧距普遍过紧,严重影响了面粉质量。尤其是心磨的噪声太大,在全厂都能听到尖叫声,磨粉机层根本无法呆人,更无从谈起精心操作。原因是粉筛筛号加密过度,心料含粉较高,如果轧距放松,出粉率、产量就会降低。
技改方案1)首先对分级筛筛号进行了大幅度调整,一方面扩大清粉范围,使各台清粉机流量大小均匀适中;另一方面使各道心磨来料更加纯净。2)其次对粉筛筛号逐次分期进行了大幅度调整,对13仓的粉筛筛号全部放稀了1号甚至2号。在保证不筛枯的前提下,大大提高了各系统物料的筛净率和出粉率,从而为轻研细磨,分级清细,同质合并,最终提高质量打下了基础。提高面粉质量不能盲目地靠加密粉筛筛号,否则还有什么制粉工艺制粉技术可言。面粉质量不是越细就越白,也不是越细就越好用,要掌握好一个度。而且面粉越细,往往产量越低,耗电能越多,生产成本也越高。3)在放稀粉筛筛号的同时,对磨粉机的操作进行了大幅度调整,遵照轻研细磨的原则,控制好各道皮磨系统的剥刮率,心磨的取粉率等。