强磁前中磁机能力不足一选车间强磁前中磁机能力不足,强磁机负担重。一选现使用12台a1105m@214m中磁机,其台时效率30t.一选强磁机给矿品位20%,而二选为15%,除矿石性质差别外,主要原因是二选采用新型BXa112m@3m多磁极中磁机20台,其台时效率50t,强磁给矿品位低改善了强磁机作业条件。
强磁、扫中磁设备能力不足一选车间现有5台SLon-1750强磁机,一台SLon-1500强磁机,重选抛尾的扫中磁只有4台SLon,还有两台老式a1105m@214m筒式扫中磁机,工序作业能力显得紧张,磁抛尾效果不如二选。
缩小差距措施,改善入磨粒度进行中破碎机腔改型试验,提高排矿合格粒级含量,同时筛孔缩小至12mm@45mm,保证一选入磨粒度-12mm含量达90%;将破碎车间西细破PYD-2100型短头圆锥破碎机改为HP800破碎机,筛孔可缩至12mm@45mm,同时建议使用双层筛,增加粉量,改善一选入磨粒度;一选物料中泥量大,暂无可取的解决办法。
改进一选系统将一次a217m@316m球磨机改为4台a316m@610m型球磨机,相当于原来的12台球磨机,增加了处理能力,保证了磨矿粒度的稳定性,减轻了二次负荷,同时增加自控系统,提高磨矿自动化水平;将一选车间二次磨矿2-1#a217m@316m格子型球磨机改为a316m@410m溢流型球磨机,实现一、二次磨矿容积比117B1,增强二次磨矿能力,使二次磨矿能力同二选持平;将12台a1105m@214m中磁机改为16台新型BXa112m@3m多磁极中磁机,提高处理能力和选分效率,降低强磁机负担(多极筒式磁选机与原4极磁筒式磁选机的工业试验比较结果精矿品位提高1166%,尾矿品位持平);增加两台SLon-1500扫中磁机,将一台SLon-1500强磁机改为SLon-1750强磁机,提高一选降低尾矿的能力;实施粗细分级动压给矿,减少旋流器及泵台数稳定作业条件;重选精螺后增加LK振网筛,提高重精质量,增强稳定性。通过缩小一选入磨粒度、改换中磁机、增加二次磨矿能力、增加强磁及扫中磁抛尾能力,提高了重精品位,可缩小两选指标差距。