存在问题及原因分析根据实地考察,发现制粉车间工艺存在的主要问题有:面粉质量不稳定,入磨小麦水分控制不好;筛路配制不合理;清粉效果差,特别是第4道清粉基本上不起作用;面粉精度不均匀,主要是撞击松粉机配备不合理、筛网类别太多(蚕丝、锦纶共用,造成筛理效率差异大);制粉工艺不合理,加工操作技术上也不到位,前路偏紧,影响面粉的口感和使用效果。优质面粉出率偏低,经济效益差常规情况下,100t左右的中长制粉工艺,优质粉要占总出粉率的60%以上,效益才明显,现在优质粉出率仅只占53%左右。电耗高电耗高的原因:产量偏低,心磨系统配置不合理,一般情况下,等级制粉工艺心磨系统应占总接触长度的65%以上,该厂仅占50%,导致心磨料吃不了,前路压紧过度,磨粉机负荷重,引起电耗高;撞击松粉机配置不合理。工艺分配不合理12台磨粉机的工艺是比较理想的,但本厂料、流分配不合理,加工操作不到位,导致前路紧,前路大量出粉,后路基本上不起作用,看起来12台,实际上起作用的只有10台。
技术改造方案根据以上问题和原因,提出技改技术方案如下规范:筛网配备,提高筛理效率,让物料流向更趋合理,提高优质粉出率。加强清粉和撞击松粉,提高产量,使制粉工艺稳定性好,电耗降低。具体作法是:更换清粉机、更换原小型号撞击松粉机。变吸风粉流向,使粉路趋于合理,有利于优质粉出率的提高。重视水分问题,指定专人负责水分调节。技改技术指标通过技改要达到以下指标(原粮为中级麦)出粉率75%左右,优质粉60%;面粉符合市场标准(韩城市市场标准);电耗:吨粉电耗<85kW#h,达全省中上水平。技改工艺中的几个主要问题为了保证技改达到预期目标,在实施过程中主要抓了下面几个关键问题:磨辊分配问题前面提到心磨长度偏少的问题在该厂比较突出,由于加工的原料主要是当地硬质麦,其心磨、渣磨应配备足够的长度和宽度,生产中常见心磨物料量大、料层厚、磨辊温度高、电耗高。新工艺特点就是要求改变这种习惯,使磨粉机负荷减轻,降低电耗,保证面粉的使用性能。具体做法为改心磨辊对为对辊,去掉皮磨,注重心磨。另外在喷砂上强调前中路用中粗砂,为保证面粉的粒度不致过细打下比较好的基础。
在筛绢使用问题上强调在一个厂配备使用一种型号筛绢,这样做的特点是:能保证面粉粒度的相对准确性。我们知道锦纶、蚕丝、DM、PA等筛绢各有优缺点,锦纶耐磨,但延伸率大,遇热易变形;蚕丝透气性好,易于筛理,但不耐磨;DM筛绢在工艺上经过特别处理,抗静电、耐磨、遇热不变形等优良性能很适宜面粉筛理;PA筛绢是近年来才出现的新产品,各种性能都很好,但价格高。所以我们在技改中特别强调使用同一型号,本次使用近年来在陕西使用量较多的DM筛绢,用后效果反映良好。清粉机使用问题本厂的清粉机效果不好,一方面是设备本身的问题,如不平衡性、有震动等,另一方面由于工艺上存在来料不清不纯现象,造成清粉机几乎不起作用。