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简述某离心选粉机的工艺优化情况

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2013-7-12 15:23:15 人气: 标签:
  

  改造方案此次中3.5m选粉机改造涉及选粉机内部结构调整,传动部分优化,磨机级配的调整和除尘设备的添加。由于考虑到生产连续性和一次性投资因素,所以我们根据实际情况制定了如下设备改造方案。选粉机小风叶调整。弹性柱销联轴器的更换,主轴承载能力增加,润滑系统优化。自然通风改为强制通风。球磨机级配的调整。除尘设备的合理配置。方案的可行性论证。根据离心选粉机工作原理,在调整大风叶和百叶窗角度对产量、质量无明显影响的情况下,只好调整小风叶。我们将原来的12片小风叶摘除8片,在360内留下均布的4片,以减少小风叶对物料的离心加速作用,增加物质在选粉空间停留时间,从而增强了弥散性,对提高产量有很大的作用。原选粉机采用弹性柱销联轴器,由于配套的是立式二级伞齿减速机,减速机机油泄漏,直接滴到联轴器上,使胶圈受到腐蚀,所以每周必换一次胶圈。因此我们改用了尼龙棒柱销联轴器,从而使其寿命增加到一年以上,有效地降低了事故率。另外改造前选粉主轴下口选用一套303124轴承,由于主轴离心力大承载能力不够,每套轴承使用寿命不超过一个月。考虑到更换轴承型号,轴承座加工困难,所以利用原设计在原基础上增加一套303124轴承,并且润滑系统优化,这样使其轴承使用寿命增加到一年以上。球磨机设备强制通风设施,通风不畅,所以改为强制通风。球磨机级配也是决定产量、质量的关键环节,因此在开路改闭路时必须重新调整,改造后效果此项改造完成后使生料1#球磨机台时由原来的16h提高到21h,电耗由原来的25kw/t降低到Zlkw/t,本次改造由于台时产量提高,使电耗由原来的25kw/t,降低到Zlkw/t,按年产生料18万吨计算,年可节约电费38.1万元。本次改造使设备维修周期延长,因此设备维修费用由原来的2.1万元/年,降低到0.3万元/年,年可节约资金1.8万元。

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