原工艺流程及设备选厂原工艺流程为两段闭路磨矿分级流程,设备划分为三个系列。具体工艺流程如所示,设备情况如所示:选厂原磨矿工艺流程212原工艺流程中存在的问题(1)磨矿系列多,安装功率大。由可看出:磨矿作业安装功率已达到1645kW左右(含备用设备),这与700t/d的生产规模很不相称,致使能耗升高。
(2)磨矿分级机组配置不合理,导致生产能力低下。通过可以看出:一、二段球磨机容积匹配不合理。特别是2、3系列。一段球磨机有效容积分别为1116m3和9m3,而二段分别为5117m3和4147m3,两段容积相差一倍,处理能力明显受二段球磨机能力的制约,处理能力上不去,能耗高是不可避免的。
(3)一、二段磨矿粒度分配不合理。磨矿作业的磨矿机由格子型改成溢流型,虽增加了一定的容积,但处理能力大大降低。操作条件要求一段达到-200目70%以上,二段要求达到-200目92%以上,这种粒度分配明显制约了一段磨矿机的生产能力。尤其是1系列的二段磨矿机长期处于/饥饿0状态,造成磨矿机生产负荷分配不合理,能耗升高。
改造后的工艺流程如所示,设备情况如所示。
节省铁球消耗方面。铁球消耗由原来平均4kg/t降至31325kg/t1按2000年铁球价格2800元/t计算,年节省铁球费用3918万元。
其它方面。包括:减少设备维修费、降低衬板消耗费等方面也能产生明显的经济效益。仅仅通过电耗与铁球消耗两项计算,就可为五龙金矿每年节省14611万元的费用,经济效益明显。
结语五龙金矿本区选矿厂是一个有着悠久历史的老厂,老厂改造要立足本厂实际,挖掘潜力,在现有磨矿设备的条件下,形成两个系列生产,合理的分配磨矿负荷,从而提高磨矿效率。处理矿单耗由原来的5560kW1h/t降至5055kWh/t.并在停运一个系列后铁球、衬板、维修费等也得到相应降低。总之,在保证完成生产指标的前提下,每年可节省磨矿分级费用146万元以上,使企业获得了较高的经济效益。