改造后水泥挤压联合粉磨系统工艺流程图l所示流程的最大特点是7001/和1000t/.预分解窑熟料或一单独或同时配料粉磨,为2台窑熟料合理搭配和磨制不同标号水泥打下了基础。
2台磨机只需要一套辊压机、打散分级机系统,占地面积小,改造时不需停磨,控制系统简单,操作人员少,生产成本降低,一次性投资低,特另lJ适合于老厂多台水泥磨系统的技术改造、第三,通过上述改造后,原混合材粉煤灰经计量后与出打散分级机小于2.smIT、细粉一起入磨,保证了人磨物料粒度的均齐性,磨机钢球级配容易调整,大球减少,磨内填充率增加,磨机噪声相应降低,产量大幅度提高。
系统工艺设备配置系统改造后,需增加部分设备,原有输送设备富余能力偏小时,需改造加大输送量,主要是熟料库底皮带机和出磨水泥输送设备,兰州大通河水泥股份有限公司上述设备输送能力富余量较大,均不需改造。
技改前确定了2项主要指标:即台时一产量达至129一30/h,水泥比表而积330OmZ/kg.技改后,7月份2台磨机平均台时产员达到30.14h,水泥比表而积351讨/kg,超过了技改前确定的技改指标_而原来预计增加辊压机系统后吨水泥电耗会有所上升,但技改后月均水泥电耗只有32.87kwl,比技改前月均电耗38.33kwh,降低46kwh/t,归功于台时产量的大幅度提高。吨水泥电耗比技改前下降14.2%。
技改后系统设备运转率也明显提高,主要是磨内经筛分技术改造后,隔仓板,蓖板堵料现象消除,停磨次数减少,技改后已连续6个月实现达标达产,最高月水泥产量达45458t,最高月均台时产量达3.53t/h,最高月比表面积达340时/kg,最低电耗30.77kwl/t,上述各项生产指标,均创公司水泥粉磨系统历史最高记录,技术改造非常成功。
存在问题及整改本系统经技术改造后,虽然各项生产指标明显提高,但在实际生产操作中还是暴露了一些问题。(l)库底熟料链板秤裙边偏低,漏料现象严重,当只开1台秤时,满足不了2台磨机生产,至少要2台以上搭配,增加了电耗。现已将配料程序作了修改,每次开2一3台秤,解决了漏料和生产能力不足问题。
(2)石膏粒度偏大,容易卡料,断料现象严重。因石膏掺量只有5%,带速太慢,卡料后自动停机下料口调大后,计鼠不准确现将石膏破碎机出口调整后,粒度降至20mm以下,基本上解决了断料和卡料问题。(3)打散分级机在运行2个月后,检查发现打散机锤头磨损严重,并给物料分级带来困难;后经定期检查,补焊,更换锤头,解决了物料分级不均匀问题。准备在今后更换锤头时,选用新的材质,以提高锤头的使用寿命,减少系统停机维修时间,进一步提高设备运转率。
另外人磨前细粉量增加,扬尘点增多,辊压机系统工作环境变差,是本次改造欠理想的地方,今后应想办法解决该环境的除尘问题4结束语从木次改造看,挤压粉磨技术在水泥厂粉磨系统改造中有其不可替代的优势。