冶炼效益。由于精粉粒度、品位的提高,冶炼皂土消耗、焦比指标大大降低,高炉利用系数提高等,年效益1500万元。综合以上分析计算,承钢公司年综合效益821.64万元。通过这次试验,可以得出如下结论:(l)最终精矿粒度确定为一20目85%,采用两段或三段磨矿都可以达到目的,如果考虑精矿产量不降低,并防止过磨等现象发生,应采用三段磨矿比较合理。(2)再磨后应考虑再选。不能只看到损失这么多金属量,从选矿的角度来看,矿物既然已单体解离,就要及时将脉石分离出去,何必给高炉增加不必要的负担,增加能耗。(3)由于精矿粒度变细,比表面积增加,对水的吸附力加强,同时矿粒的透气性变差,不利于水分从物料中滤出,造成精矿水分提高。改造后工艺流程及主要设备配t基于以上分析,公司决定在双大公司增加再磨再选工艺。本次改造设计充分考虑了现有设备的生产能力,并使它最大限度地得到发挥,主要体现在以下三个方面:(l)将所有球磨机进行了重新配置。新增的一台MQG2.7mx3.6m和原来的一段一台MQG2.7mx3.6m格子型球磨机做一段磨矿,原一段的两台MQG2.7mx2.lm格子型球磨机作为二段磨矿,原二段的MQYI.smX3.6m溢流型球磨机做三段磨矿,组成两个系列。(2)原一段两台MQG2.7mx2.lm的螺旋分级机不拆除,作为现在这两个球磨机的分级288设备旋流器沉砂的分级设备,这样即可以提高分级效率,又可提高球磨机的返砂浓度,提高球磨机效率。(3)精矿浓缩。考虑精矿粒度变细,原来的曰12m浓缩池面积不够,会影响环水质量和进入过滤机的矿浆浓度,采用在浓缩前,增加两台磁选机,磁选机精矿直接过滤,尾矿经必12m浓缩后再过滤,解决了浓缩池面积不够的矛盾。(4)各段磨矿粒度的确定,对完成设计产量起决定性作用。根据多年的生产实践及各段磨机的特点,最终确定各段磨机的q值:1.0、0.6、0.42。进而确定了各段的磨矿粒度一200目含量分别为38%、58%、85%。工艺流程及主要设备配置。新工艺投产后主要生产指标:原矿品位31.22%,精矿品位为63.15%,金属回收率为66.16%,精矿粒度86.84%,精矿水分8.96%。