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湿法球磨技术技能方法的分析

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2013-3-18 9:27:07 人气: 标签:

  根据生产经验,泥浆粘度在34c-35c时,泥浆在球磨晚期会使粗颗粒粘附球石上,达到要求后又能及时冲掉,这有利于提高球磨效率。另一方面,水分的减少能大大提高喷雾造粒效率和质量,也有利于节省煤气。我们确定水分为35-37%,在水分不变情况下,腐植酸钠加入0.14%可以满足泥浆粘度的要求。实验时根据混和料密度,混和球石密度来确定料球比,具体方法为:先加入混和料(干料),要求球磨内干净,转1min停机测料面高度h1,则球石高度为3000-h1。通过多次测试,我们取h2=3000-h1在1300-1340mm之间。通过计算和试验按大中小之比为1B4B5的球石填充,球石量为23t,料B球=1B1155,取料B球B水=1B1155B0156,采用如此料球水比,磨16h。此时面高度为h0=350-400mm之间。在实验时,粘土类原料H1、H2入磨粒径较大,是早期球磨的任务,但中后期的研磨任务主要是石英、云母、长石等硬质原料的粉碎,粉碎方式主要为撞击。此时,小球石与中球石拥有较大的接触面积和接触机会,有利于小块料的剥离和研磨。

刚加入的新球石,由于表面较粗糙,接触面积相对较小,但在研磨过程中,逐渐光滑,接触面积相对增大,研磨效率也在提高,在加入补充球石后,当天效率有所下降,后几天基本持平,但终会较大幅度下降。经过长达月余的实验,在筛余维持在215-217的情况下,球磨时间可维持在1416h之间。此外,电流强度也有变化,3号磨机起动电流140150A,正常工作电流为110A,可见研磨效率提高很大。分磨投料方式的实验分磨投料方式与二次投料方式不同,该实验将原料分为A组和B组。入磨前原料粒径较大,其中50%在80mm-100mm之间,采取磨介粒径为46cm、68cm、812cm,磨机转速为1315转/min,颗粒级配大中小之比为3B3B4。通过实验,A组10h细度达到要求,B组8h细度达到要求。通过实验我们认为,如果工厂采用高速搅拌机,将上述两种料在泥浆池里混合在一起成为生产泥浆,也具有一定的可行性。当然,这还需要进行大量的实验工作。试验总结实验磨机与大生产磨机相比,研磨效率明显提高,节能效果明显,可操作性强。在大生产磨机1820h球磨时间上通过调整配方,合理确定料球水的比例、球石级配以及磨机转速,球磨时间可以降至14-16h。若通过分磨投料方式更可以大幅度降低磨耗,具有很高的使用价值。

  本实验通过优化湿法球磨工艺,使球磨时间和泥浆含水量有较大幅度的下降,不仅可以为生产提供优质的泥浆,而且也可以大幅度的降低能耗。经过计算,兴盛公司如果每台球磨机都采用上述这种优化球磨节能工艺,每年可节约生产成本总计158229112元,这对当前瓷质砖生产企业降低成本,走出困境无疑是一条好路子。

                 

  

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