目前,多数厂家都采用水玻璃作为减水剂,主要取其价格较合理,本厂也曾采用过少量的三聚磷酸钠,但其助磨效果并不明显。节省电能的措施还有许多,如浆池的合理使用就是-个有效手段。球磨车间的生产能力,归根到底是喷雾塔的生产力,所以应尽可能减少泥浆在浆池中的停留搅拌时间,有条件的厂家可添加分散剂,以减少泥浆的沉淀,从而减少浆池的搅拌时间。原料车间的重要能耗是重油耗,目前,各厂家的油耗水平参差不齐,有每吨粉耗油30kg以下的,也有50kg以上的,可见,控制好油耗,也是节能降耗的另-重要方面。在车间经过-段时间的摸索,在降低油耗方面已取得-定成效,油耗水平已由原来的45kg/吨粉左右降到目前的38kg/吨粉左右,主要采取如下的-些措施:首先,车间严格控制泥浆的水份。
原料车间的生产过程,主要是将泥浆的水份蒸发走,生产出粉料。因此,整个过程中,泥浆中所含水份的多少,将成为油耗的主决条件。实验证明,泥浆中水分每提高-点,生产每吨粉的油耗将提高0.5-1kg。在实践中得到的经验是,泥浆含水率控制在30-33%,无论是对球磨效率的控制,还是对油耗的控制,都是比较理想的。要将泥浆的含水率严格控制在30-3%之间,首先需准确测出每种砂泥的含水量,准确计算每球磨需添加的水量。特别是每次转料及天气变化,-定要求质检严格检测砂妮的含水率,车间要求质检员每天检测,特别天下雨时,要重新检测,以便准确计算人球的水量。要保证人球水量的准确,最简便的方法是制-容量准确的水箱,每次用水箱计准水量再入球,但实际上,由于各厂的环境条件及空间位置的限制,经常不允许这样做,不少厂家就采用水表控制。
浙江郸县红光仪表厂生产的电磁自控水表可以预先设定流量,放水量倒计数,计数完毕电磁阀自动关阀,几年来,本厂采用这种流量计控制水量,效果相当理想,对喷雾塔热风炉的控制。如何充分利用热风炉产生的热量。是控制油耗的关键。喷雾塔塔顶温度是最重要的参数,按照-般结构的热风炉,炉温必须达到1200℃左右。今年初,对热风炉的结构进行小改造,首先是加长炉口的长度,原来本厂的2500塔的炉口伸出长度为3Ocm。燃油喷枪喷出的火焰对挡火墙的压力很大,而且也不利于热量的上升。本车间将炉口伸出口加长了30cm后,使火焰约刚好喷到炉中央,既方便热量的直接上升,也减少了对挡火墙的压力,延长热风炉的使用寿命。为了加快热量的上升,在炉膛底中央位置开-引风孔,使热风炉底部能吸人-定量的空气,加快热量上升的速度。事实上,经过上述改造后,炉温与塔顶温度之差大幅度下降,如在塔顶温度600℃时,炉温可降到1000℃以下。可见,这样的改造对热量的充分利用是行之有效的。但是,在炉底开了引风孔后,一定要注意油枪风油比的调节,使重油充分燃烧,否则,容易将燃烧不充分产生的油烟带人喷雾塔内,造成粉料中的杂质。重油的热值及是否充分燃烧,也是控制油耗的重要方面,有条件的厂家,在重油进厂时,应该抽检-下油的燃烧值,对于燃烧值不足或有较多杂质的重油,应拒绝进厂。另外,重油燃烧前,应预热到90℃左右,才有利于充分燃烧。燃油喷嘴的选用也十分重要。这关系到油能否充分雾化及充分燃烧。本厂采用的广西柳州新-代燃油设备厂生产的低压比例燃油喷嘴,其效果相当理想。经济许可的厂家,可以加重油添加剂并预热,可以使重油更充分燃烧。水耗虽然是小数目,但也应该尽量减少无谓的浪费。由于本厂以生产印花砖为主,对于粉料的要求不是很高,我们一直都将车间的废水经处理循环人球使用,尽量减少水耗。以上是本人对节能降耗的-点肤浅认识,相信其它厂家在这方面也作了大量尝试并取得宝贵经验,愿从事陶瓷生产的工作者,相互交流,力争使车间的降耗节能工作更上一层楼。