应用圆筒筛在1号球磨机改造后,一次性试车成功,使用圆筒筛后,首先控制了大于筛孔的大颗粒物料进入下一道工序,其次,使排矿中绝大部分合格粒级进入下段作业,避免返回球磨机影响容积利用。使用圆筒筛后使返砂比由原来的180%下降至150%,而且节约了螺旋分级机动力及备件消耗。但是使用后发现存在一个主要问题就是返砂不能返回球磨机给料端,返砂在磨机内的磨矿时间变短,磨矿机只是距出料端50mm范围得到了充分利用,其余空间则只是单纯用来处理新给入物料,这样造成了磨机内负荷分布地不均,台时量增大后返砂量全部堆在排料端附近,容易造成胀肚现象的发生,从而影响了磨机磨矿效率的发挥。台时处理能力并没有得到有效提高。国筒筛的改进及推广,改进为解决发现的这个问题,决定取消自返装置,返砂管和蜗牛给料器分级工艺改为:物料进入圆筒筛后,由螺旋推动前进,边行进边筛分,小于筛孔的物料进入下段工序,粗粒级物料行进至出料端排出进入流槽,加水冲流至螺旋分级机机槽,山单螺旋提升给入球磨机给矿端。
效果评价使用圆筒筛加单螺旋分级机做为分级设备后,磨矿分级效率明显提高,台时处理能力明显增大,球磨机利用系数山原来的3.94吨/时。提高到4.42吨/时。而且分级合格率达到10%,为下段的矿浆输送及磁选作业创造了合适的条件。另外,设备的能力得到了充分发挥,在不增加消耗的情况下使选厂的处理比原来提高了12%,增加了经济效益。效益分析圆筒筛技术在1号球磨机应用成功后,随即对2号球磨机也进行了改造。目前选厂一的台时处理能力己山41吨提高到了46吨,全年原矿处理为60万吨,精粉16.8万吨。由于提高了设备的利用率使精粉成本降低了17元/吨,另外,使用圆筒筛后螺旋分级机由原来的双螺旋变为单螺旋运转,每年可减少备件费、电费16.6万元,年经济效益总计302.2万元,此项技术改造投资1万元,5个月即可收回全部投资。另外,还可使近北庄矿的精粉生产形成规模,保障宣钢的原料供应。
推广前景圆筒筛分级技术依靠机械分级原理,严格按物料的粒径大小进行分级,且设计成圆筒形与球磨机同步旋转,不仅节约了动力,还可大幅度提高筛分效率,从而提高球磨机的处理能力。此项技术经考察筛孔在lmm以上时筛分效率较高,因此,最适合两段以上磨矿作业的第一段,该技术对阶段磨选工艺参数的优化,调整各段磨矿间的细度分配具有较好的作用,有较大的推广应用价值。